焦作礦務局演馬莊礦掘進工作麵冒頂事故案例分析
焦作礦務局演馬莊礦掘進工作麵冒頂02manbetx.com 案例03manbetx
1983年12月29日零時50分,演馬莊礦一水平“一九”盤區運輸巷專用回風掘進工作麵發生冒頂02manbetx.com ,死亡×人,輕傷×人。
一、礦井自然情況和釀成02manbetx.com 條件:
演馬莊礦位於焦作礦區東部。井田走向5.5公裏,傾斜寬平均3公裏。1958年12月建井,1961年4約投產,設計生產能力45萬噸。第一水平標高—75米,垂深186米,是石炭二疊紀煤係,可采煤層兩層,既:二疊紀底部之大煤,平均厚度6米,傾斜6°—8°,一般10°—12°,為煤與瓦斯突出煤層,自1964年以來共突出3次,其中最大突出強度1500噸,瓦斯量44萬立方米。另一層為石炭紀三煤,厚度為0.5—1.74米,局部可采。由於水文地質條件複雜,暫未考慮開采。
02manbetx.com 發生在大煤一水平“一九”盤區運輸巷專用回風掘進工作麵。該處煤厚8米傾角12°,煤質中硬,直接頂為4米左右的粉砂岩,老頂為10米厚的砂岩。
為解決“一九”岩石運輸大巷向前掘進揭開突出煤層的通風問題,1983年12月23日,予焦十二隊搬到該地區掘進“一九”專用回風巷。該巷由頂層穿煤向底層掘進下山,巷道坡度22度30秒,淨斷麵積5.7平方米,采用2.4×2.4米梯形礦用工字鋼支架,荊棍、荊片裱幫背頂,棚距0.4米。由於工程規格質量低劣,於12月27日六點班開始停掘整修。28日兩點班開始繼續掘進,當班進度1米,擱兩棚,因巷道高度不夠,棚向不正,空頂400毫米,驗收員未予驗收,這時總進度10米,工作麵托煤2米厚。
二、事故經過:
12月29日零點班,該工作地點共出勤8人,23時40分拉響第一炮。裝完煤後,第二炮又打了5個炮眼。拉炮後,迎頭右側一幫六根支柱被崩翻,6架棚梁全部垮落。此時迎頭後麵第13—14棚處頂板壓力增大,荊片損壞,隨之掉下一塊矸。瓦斯檢查員發現後對放炮員說:“這個地方有壓力隻準放這一炮,再放炮必須維護。”放炮員當即讓組長立刻組織人員維護,但組長主張先把前邊崩翻的棚子扶好;於是,組長就組織工人開始扶棚。正在扶棚時,空頂區冒落一些煤,人員立即向後撤離2米。停了一會,他們又進入準備扶棚;突然,在原翻棚的後邊,又翻到8棚,頂板隨之大麵積冒落。冒頂最高處約2.5米,當場埋住4人。事故發生後,礦務局及礦領導、救護隊、醫生立即趕赴現場組織搶救,但冒頂麵積大、又高、壓力不穩定,加之工作地點無備用坑木,絞架材料供應不及時,經曆了7小時28分鍾,才將遇險的四位同誌全部救出,死亡×人,傷×人。
三、事故原因:
1、工程質量低劣。該巷道雖然在27日停掘整修過一次,但仍不符合規定要求,空幫空頂繼續存在,致使放炮崩翻棚,空頂麵積過大,壓力向前後推移,集中在前邊煤壁和後邊支架上,將棚推翻,造成長距離大麵積冒頂,是事故發生的主要原因。
2、違犯《煤礦安全01manbetx 》第95條關於“在獨頭巷道翻棚修支架時,必須由外向裏逐架進行,並嚴禁人員進入裏麵工作”的規定。放炮員提出先維護後邊支架,然後再進去扶棚,而組長則違章指揮,讓工人冒險進裏邊扶棚,致使後邊巷道來壓,又推倒8棚支架,大麵積冒頂堵埋住裏邊的工人,是造成這次事故的直接原因。
3、放炮員未學習作業01manbetx 就上崗作業,裝藥量過多,造成崩翻支架,也是這次事故的一個重要原因。
四、預防措施:
1、嚴格工程規格質量。巷道支架要按質量標準要求架設,頂幫必須接幫、接頂、刹緊,達到裱背嚴實。支架質量不合格必須翻修,否則不準掘進。
2、獨頭巷道修理要嚴格執行《煤礦安全01manbetx 》第95條關於“必須由外向裏逐架進行,並嚴禁人員進入裏麵工作”的規定,防止冒頂傷人、堵人;任何人不得違章作業,並有權拒絕任何人違章指揮。
3、工人上崗作業前,必須學習有關作業01manbetx 與安全措施,經考試合格方能上崗作業。
4、要加強群眾監督。對瓦斯檢查員、放炮員、群眾安全檢查員的正確意見要認真聽取,不能輕易否定。
5、各掘進巷道必須經常存放1—2立方米備用坑木,並做到隨用隨補,以便搶險救災時使用。