平頂山礦務局皮帶打滑摩擦火災事故案例分析
平頂山礦務局皮帶打滑摩擦火災02manbetx.com 案例03manbetx
1983年7月31日18時45分,平頂山礦務局高莊礦一水平三采區皮帶運輸機巷第八部皮帶,發生一起機頭傳動滾筒打滑摩擦著火的特大傷亡02manbetx.com ,死亡x人,輕傷x人。燒毀皮帶65米,直接經濟損失5978元;少出原煤4388噸。
一、礦井概括及釀成02manbetx.com 條件:
高莊礦礦井設計產量45萬噸,自81年以來,產量逐年遞減。截至82年末一水平剩餘可采儲量僅有81.5萬噸,被河南省煤管局列為重點調整礦井。礦井相對沼氣湧出量為5.23立方米/日噸,礦井通風方式為中央邊界抽出式。采區概況:02manbetx.com 發生在戊三區,當時該采區有三個采煤工作麵和四個掘進頭生產。采區通風由皮帶運輸機巷進風,新鮮風流經工作麵後由軌道平巷、采區總回風至西斜井排出地麵。該采區運煤方式為集中運輸。運輸平巷共安裝八部皮帶運輸機,總長1547米,分別在第一、第五部皮帶機頭和戊—13120機巷第一部溜機頭處各設有集中控製點。控製方式為逆煤流延時起動瞬時停車。另在第七部皮帶機頭的控製箱內加裝開關,可以單獨控製第七、八部。第八部皮帶機尾與溜煤眼連接處設有擴音電話,能與第五、六、七、八部機頭和13120機巷第一部溜司機進行聯係。在采麵機巷最後一部溜機頭處還安裝一台防爆電話機,可直接和礦調度室通話。
受災的13120采麵,其機巷長252米,鋪設6部SGD—20型溜子。采麵設有一部SGW—44型溜子。采麵采長35米。其風巷長175米。采麵爆破落煤經機巷溜子由一個斜長35米、傾角為35°的溜煤眼流入第八部皮帶機尾前方5米處。13120采麵進風量為189立方米/分,回風巷風速為0.98立方米/秒。事故前沼氣濃度為0.1%,二氧化碳為0.3%,溫度22C°。機巷與風巷的聯絡巷內設有單道風門。
二、事故發生經過:
7月31日的四點班,采區一至八部皮帶司機出勤7人,分別是三、四部設一人看管,其餘各自一人看管。采煤機巷司機出勤2人,1人負責在第一部機頭開集中控製,另一人在後三部巡回看管。
采麵當班出勤20人,其中2人事故前升井,其餘18人都在采麵工作。17點30分鍾,溜子皮帶均開動起來,采麵開始放炮出煤。約20分鍾後,因采麵有一處漏了頂,機巷因無煤而停車。到18點20分,采麵又開始放炮出煤,機巷溜子開動,約20分鍾又停止運行。采麵代理班長已聞到有膠皮味,詢問調度室。調度員回答:“是皮帶跑偏刮著鐵鏈子了。”代理班長回到了采麵,當時采麵部分人員紛紛議論:“煙氣和膠皮味為什麼越來越大”代理班長第二次又到機巷給調度室打電話。電話中,調度室通知說:“馬上將人員撤到二號變電所”。這時已是19時過幾分,他放下電話,立即回到采麵命令撤人。采區人員經回風巷向外撤,當撤出采麵風巷口時,濃煙嗆得喘不過來氣,迫使人員退回風巷內。此後,先後有5人強行衝出災區脫險。其餘13人就躲避在風巷內,帶班班長和另一名工人發現巷道有一處冒頂高處煙霧較小,就爬上去躲在絞架棚子上(此二人後被救護隊救出生還)。其餘11人先後躺倒在回風巷口以裏約15米的範圍內。
負責看管第八部皮帶機尾的司機,在皮帶著火前躺在溜煤嘴前方背風的竹笆上休息,沒有發現機尾的情況。當他聞到煙味後,急忙起身向機頭方向奔跑,第八部機頭處,皮帶上的火勢已經很大,他衝過火區跑到第七部機頭處,向七部司機說:“八部著火了。”二人跑到二號變電所向調度室彙報了情況。調度員接到電話後立即通知到礦有關領導,並命令采麵撤人。
三、原因03manbetx :
造成這次事故的主要原因有以下幾個方麵:
1、根據現場的勘察和在地麵做的皮帶打滑摩擦著火模擬試驗,及在井下第八部皮帶做的機尾壓力測定、打滑實驗的結果,認定引起皮帶著火的直接原因是:皮帶先是跑偏,煤撒到皮帶上拉向機尾,使機尾滾筒和皮帶間卷煤(厚度達70mm)造成機尾皮帶跑偏(跑偏距離達177.5mm)被吊掛鋼絲繩卡死,而這時機頭仍在運轉,使滾動的主副傳動滾筒與靜止的(被壓死)皮帶發生打滑摩擦,產生高溫,融化了皮帶膠層,在供氧充分的條件下,發生燃燒,引起皮帶著火。
2、皮帶著火後,機巷司機先期撤離災區時,慌忙打開了采麵機巷與風巷的聯絡小川內單道風門,忘記關閉,使通風係統遭受破壞,導致風流短路,濃煙和有害氣體直接湧入軌道回風平巷,攔截了采麵遇難人員去路。
3、機電設備管理水平差,安全技術工作漏洞多。如第八部皮帶運輸機長190米,上托滾165組中9組不合格占5.4%,下托滾78組就有44組不起作用,占52.5%。井下防滅火器材不齊全,消防灑水設施不完善。發生火災時第八部皮帶機頭處有管無水,因此著火後不能直接把火熄滅在初始狀態。
4、搶救措施不得力。在得知采麵風巷內還有人員時,沒有果斷命令救護隊直插災區探險救人。
四、事故教訓:
1、勞動紀律鬆弛,崗位責任製執行不嚴格,工作嚴重失職是導致這次事故的直接原因。第八部皮帶機司機,當機尾皮帶被卡死時,擋在竹笆上休息,未能發現,沒有及時叫停車,導致皮帶打滑摩擦著火,釀成大禍,這個教訓是極其深刻的。
2、技術管理上有漏洞。如第八部機頭處無司機看管,又缺少防皮帶打滑、跑偏的自動保護裝置。因此,在皮帶打滑時不能停車。通風管理薄弱,通風設施不完善。在聯絡小川內設單道風門是違犯《01manbetx 》規定的。事故前也沒有按《01manbetx 》規定編製災害預防和處理計劃,致使事情發生後搶救處理措施不得力。
3、沒有按《01manbetx 》規定給井下職工配備足夠的自救器。
五、預防措施:
1、認真執行崗位責任製,對那些工作不負責任、嚴重失職者要認真追查處理。同時,對職工要進行經常性的安全技術教育和遵章守紀教育,提高職工的技術素質。
2、完善通風設施,盡可能做到區域性反風,並認真編製切實可行的災害預防和處理計劃,貫徹執行到每一個職工。
3、完善皮帶運輸機防火設施,健全防火製度,完善消防灑水設施,保證水管經常有水,確保救災需要。
4、積極推廣防皮帶跑偏、打滑自動保護裝置。