晉煤集團成莊礦:裝車環節忙技改 外運線上摳成本
洗選外運作為商品煤生產的最後一個環節,直接影響到礦井的煤質和效益。麵對嚴峻形勢的考驗,晉煤集團成莊礦洗選廠大力開展技術創新、節支降耗,保證均衡有序、安全高效裝車的同時,更實現了提效率,增效益,保煤質。
成莊礦公路運輸的煤場存儲能力較小,以往每當公路裝車與鐵路裝車發生衝突時,就需要停下鐵路裝車,重新倒係統由專人到崗位上打翻板,一次至少需要停車半小時,不僅影響裝車效率,還存在較大安全隱患。洗選廠外運車間主任段小紅看在眼裏,急在心上,主動請纓,組織人員進行技改,對公路上煤係統進行改造,將皮帶加寬,同時加裝了液壓翻板。現在隻需操作人員在集控室輕點鼠標,1分鍾就可以完成鐵路裝車到公路上煤係統的轉換。
正在外運線上巡查情況的段小紅說:“你可別小看這幾十分鍾。市場需求是個變化的過程,人家要煤時候你裝不了車,等你能裝的時候可能就沒有運力、沒有流向了。我們能快幾十分鍾、幾個小時,其實就是爭取了主動,給全礦的生產組織贏得了時間。”
麵對日益嚴峻的市場形勢,段小紅帶領車間人員在節流上大做文章。成莊礦的日外運量在兩三百節車皮,每節車皮在裝車前都要進行打、堵、清工作,需要投入大量成本購買草袋、背板、木楔等耗材。為了節省開支,外運崗位人員在清理車皮時,主動回收複用材料。一有閑暇,段小紅和車間人員還會去木場撿邊角廢料。末煤車間用過的藥劑袋、包裝袋,也讓他們如獲至寶。外運車間員工小張說:“有一次,草袋緊缺,我們就去附近農村收集玉米杆,靠自力更生頂了20多天。這些草袋子、廢板材,看著不值錢,控製好了,一年能省幾十萬呢。現在企業遇到了困難,省下了,就相當於賺了。”