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長城三礦11項技術屬集團首次使用 石場灣煤礦抓“硬件”促“雙效”建設

作者:池興利 李晨 2015-08-14 21:45 來源:狗万manbet官网

長城三礦打破傳統建井模式,在首采麵應用了“液壓支架乳化液超高壓遠距離供液技術”等11項集團公司“首次”使用的“創新技術”,為順利生產提供了強有力保障。

其中,液壓支架乳化液超高壓遠距離供液技術的使用,實現了乳化液泵站係統及配電係統和采煤麵的遠距離分置,有利於乳化泵站及其他設備維護,且能保證係統介質清潔,提高了係統安全性和可靠性;液壓支架實用型電液控製係統技術的應用,使操作者通過簡單按鍵動作替代手動操作片閥,進行鄰架或隔架操作,遠離執行動作的支架,所處位置更加安全,並減少了用工;刮板機變頻器的應用,實現設備軟啟動,啟動時最大電流不大於電機額定電流的220%,減少了衝擊、磨損,延長了設備壽命,使設備在采煤量少時處於低頻狀態下運行,總節能大於15%;工作麵集中供電的應用,將配電設備放置到運輸巷中段,不需要在順槽內敷設地軌,取消了傳統設備列車的使用,綜采過程中無需頻繁挪移;順槽長距離皮帶使用CST軟啟動裝置,實現1905S工作麵順槽2200米一部皮帶運輸,減少了運輸環節和崗位人員;液壓支架二級擋矸裝置的應用,使工作麵在過斷層放鬆動炮時,對液壓支架起到了安全防護作用,有效保護了設備和人身安全;工作麵穿越支架的應用,實現2個獨立調架油缸分開控製,有效防止誤操作引起憋卡現象,並為下部臨架提供了調整空間和距離;大傾角采煤機采用了波蘭進口KSW-1500EU1型采煤機,電控係統可靠性高,牽引部通過三級齒輪進行傳動,減少了行走輪摩擦,提高了設備使用壽命;工作麵壓力檢測監控設備的應用,實現了在地麵對設備進行集中遠程實時監測;地麵乳化液集中供液係統的應用,滿足了工作麵設備用水水質的要求,可解決多年以來乳化液井下人工(或自動)配比濃度不均,乳化液質量差,造成綜采支架液壓係統鏽蝕、損壞、縮短使用壽命問題;電纜單軌吊拖移裝置的應用,使電纜隻需一次鋪設,取消了電纜車,人工盤電纜工序,設備操作係統簡單,隻需一人操縱閥柄即可。

本報訊 (通訊員 郭輝 朱文才) 為應對持續惡化的煤炭市場形勢,良莊礦業石場灣煤礦立足實際,主動出擊,通過嚴抓設備管理、更新設備應用、優化生產工藝等“硬件”舉措,全力助推“雙效”區隊建設,確保實現礦井生產效率和經濟效益的雙提升。

嚴防嚴控,把好設備管理關。該礦采取“4S店”管理模式,嚴抓設備日常維修管理,重點針對采煤機無備用配件的部位,建立預知性維修管理檔案,定期檢查、定期維護,保證采煤機的正常運轉。同時,還進一步加強備用設備的管理,建立了備用設備管理台賬,定期對備用設備進行檢查,確保備用設備的正常使用。該礦還嚴格執行現場交接班製度及崗位區域隱患排查,要求崗位工每班必須認真檢查刮板、截齒、齒軌銷情況,從根本上杜絕缺刮板、截齒、漏油等現象的存在。

科學定位,保證設備更新關。該礦在回采工作麵配套使用了MG2×100/458-BWD型電牽引采煤機,采用彎曲搖臂,加大了裝煤空間,增加了煤機的臥底量,采煤機采用獨立調高係統,使采高調整快速穩定。同時,還配套使用SGZ630/400型刮板輸送機,采用雙速電機,低速啟動高速運轉,杜絕了工作麵“壓”溜子02manbetx.com ,減少了設備啟動衝擊力,保護了電機減速箱。在工作麵還配備兩台BRW400/31.5型大流量乳化泵,在頂板正常的情況下平均拉移架速度可實現12-15秒/架,加快了工作麵推進速度,杜絕了采煤機等支架的待機情況。

技術為基,夯實工藝優化關。該礦在薄煤層開采過程中,積極應用讓壓開采技術,使麵溜子始終保持平直,將壓力作用於煤壁、鬆軟煤體,提高煤機運行速度。還實行支架工分段操作,實現支架的快速移架,保證采煤機的連續割煤,有效提高采煤機的開機率。同時,該礦還注重對端頭生產工序的改進優化,在生產端頭使用端頭支架支護頂板,減少了端頭回撤、推移輸送機機頭機尾、拉轉載機的時間,提高了正常割煤的時間。

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