甲醇廠鍋爐防磨技改成效凸顯
甲醇廠針對鍋爐爐內磨損嚴重組織專題技改,改善了鍋爐“四管泄露”問題,減少非計劃停車5次,自2015年5月2日投運以來,3號鍋爐已連續長周期運行103天。
長期以來,煤化工甲醇廠循環流化床鍋爐麵臨煤的粒徑不符合鍋爐設計、鍋爐“四管”磨損大、鍋爐定期檢修時間短等困難,給鍋爐安全長周期運行帶來了很大隱患。其中鍋爐磨損問題尤為突出。由於循環流化床鍋爐運行在高溫條件下且溫度變化頻繁,爐內有大量高速運動的固體物質,這種燃燒特性決定了循環流化床內的受熱麵及耐火材料很容易磨損。美國Nucla電廠420t/h循環流化床鍋爐在運行15700h的02manbetx.com 率彙總統計中,由於磨損(受熱麵、耐火材料、風帽等)造成的停爐02manbetx.com 接近停爐總數的50%。甲醇廠鍋爐運行8年來,據近3年來停爐02manbetx.com 統計情況,磨損問題占到了80%,其中,以澆注料脫落後磨損管子引起的“四管泄露”為多數。
針對鍋爐磨損問題,甲醇廠組織技術攻關、大力實施技改技措。在對四台鍋爐防磨噴塗效果不明顯的情況下,2014年3月份對3號鍋爐實施了加裝防磨隔板技改,在爐膛衛燃帶至14m標高處安裝了八層防磨襯板。
3號鍋爐已連續長周期運行103天以來,停爐檢查中未更換過一根爐管,未發生一次因爆管引起的停爐02manbetx.com ,改變了過去平均每年檢修4次,平均需更換爐管50根的局麵,加裝防磨隔板試點技改工作成效顯著,節省了大量的人力物力。甲醇廠正申請、協調對其他三台鍋爐進行大麵積的加裝防磨隔板改造,從根本上解決鍋爐磨損問題。為全廠安穩長滿優運行奠定堅實基礎。