吉林石化建修公司創新設備檢修管理模式紀略
吉林石化建修公司創新設備檢修管理模式紀略
事:吉林石化建修公司發現,故障設備經檢修投入運轉,再次發生故障時維修困難。
因:固有設備檢修管理模式是“頭痛醫頭”,檢修無依據,作業無程序。
補:建立設備檢修備案,記錄作業技術數據,延長設備檢修管理鏈條。
果:設備檢修有據可查,作業效率和檢修質量提升。
10月18日,吉林石化建修公司基層班長孔德臣用3天時間,完成設備檢修記錄整理工作,並分類添加到班組設備檔案中。設備檢修技術資料備案管理模式在建修公司全麵推廣後,提升了檢修作業質量和效率,使設備運行周期進一步延長。
從細微處入手,讓檢修作業更規範
作為大型煉油化工企業,吉林石化60餘套主導裝置擁有各種轉機設備上萬台(套)。這些設備如同人的心髒,是生產裝置穩定運行的動力之源。確保裝置“心髒”的正常運轉,成為建修公司工作的重中之重。
“過去,我們維修設備是哪裏壞了修哪裏。當時看著是修好了,可是設備如果再次發生故障,由於沒有標準作業流程和記錄修理就很困難。”吉林石化建修公司施工管理科負責人說。
為進一步提升轉機設備檢修工作水平,2013年年初,建修公司要求基層鉗工班組建立轉機技術檔案,按照一機一檔的原則,對所維護轉機設備,特別是大型機組的每次檢修進行全過程記錄,嚴格記錄每一道作業工序,標注每一條技術數據,形成具有指導實際作業功效的技術手冊。
“現在,每台設備每次檢修技術數據都有備案,可以實現有數可查,可據可追,設備檢修容易多了,再也不是‘頭痛醫頭,腳痛醫腳’了。”孔德臣說。
從標準化入手,提升檢修質量和效率
轉機設備技術數據備案後,每台設備都有自己的技術資料庫。這個公司進一步推行檢修標準化作業,作業步驟、程序和技術參數實行標準化,為作業質量和效率提升奠定基礎。
6月份,聯合芳烴裝置高壓給水泵密封發生噴漏,連續更換兩套密封,使用壽命僅在一天左右。檢修班組在設備技術檔案的幫助下,對損壞密封進行認真比對,改造原密封靜環,檢修後密封效果良好,運行一年沒有損壞。合成氨裝置炭黑水泵設備按原有檢修01manbetx 01manbetx ,每次檢修需要兩天以上時間。檢修人員根據設備檢修備案,細致記錄每一步操作,總結出一套新的檢修方案,檢修隻需半天就能完成。
檢修理念再提升,攻關優化設備運行
“如今,設備檢修工作已經不再是簡單的檢修,而是要改造設備、優化運行。而有全麵的技術參數做指導,我們更能吃透設備原理,從而達到事半功倍的效果。”吉林石化公司“十大金牌工人”李永翔說。
隨著檢修理念的提升,建修公司掀起新一輪技術攻關熱潮,並取得多項技術攻大成果。今年“窗口”檢修期間,檢修員工在檢修加氫裂化裝置200餘台原料泵時,發現所有泵的進口機封都是同一規格。在細致掌握機泵的壓力、轉速、流量、內部介質、功率等技術指標參數後,作業員工提出用國產密封替代進口件的建議,實施後效果良好,每年可節約備件費用70萬餘元。
截至目前,這個公司共立項技術創新項目21項,完成項目15項,其他6項正處於驗證階段。
攀鋼釩推行“操檢合一”經濟維修
近日,筆者從攀鋼集團鋼鐵釩鈦公司煉鐵廠了解到,為增強崗位設備管理意識,減少故障和非計劃檢修,該廠今年全麵推廣設備“操檢合一”,第一季度降低維護費用240餘萬元,最大限度實現了經濟維修。
所謂設備“操檢合一”,就是打破生產、檢修人員界限,以生產崗位操作人員為主,對設備進行力所能及的檢修作業。此舉有利於優化人力資源,減少設備故障和非計劃檢修。今年,該廠將全麵推廣設備“操檢合一”作為降本增效的一個超常規新舉措,製訂了詳細的推進計劃和作業標準,努力讓崗位操作人員達到會操作使用、會維護、會處理一般設備故障的程度,並不斷提高崗位操作人員與檢修人員協作的能力,共同解決設備故障難題,實現全員設備管理。
該廠要求崗位操作人員按照設備“操檢合一”作業標準規定的作業項目、內容和周期,對現場的設備、設施進行清掃、緊固和調整等保養和維護;在工作時間內,利用生產間隙,在不影響生產的條件下,積極主動進行小故障處理;對可能產生重大設備故障的隱患及時采取應急措施,並報告專業設備管理人員。相關職能科室加強設備“操檢合一”指導、督促和培訓工作,以及實施過程中的安全監督、檢查,並積極針對推行過程中暴露的不足和缺陷進行整改,以進一步提高現場設備管理水平,滿足經濟冶煉生產需要。