峰峰集團馬選廠煤質管理嚴抓不懈
峰峰集團馬選廠煤質管理嚴抓不懈
本網訊(通訊員 陳愛軍)下半年以來,馬選廠強化精煤生產過程管控,從原煤煤質、配煤入洗、洗煤工藝等多方麵入手提升精煤質量,銷售精煤質量綜合合格率完成97.24%,提高7.2%,精煤硫分和牌號合格率達到100%。
該廠發揮產品質量跟蹤體係作用,把好原煤入廠關。對到廠原煤車車采樣,批批化驗,實驗數據及時記錄整理,發現原煤灰分差異較大時立即啟動原煤仲裁預案,確保礦廠原煤灰分誤差降低4%;通過原煤小浮沉試驗、浮選入料篩分試驗,完善洗煤機單機水分考核製度;新增東西部中磁尾灰分檢查,解決了3061#灰分偏低,廠外混煤損失偏高問題,並多次對介質密度及煤泥含量進行標定,從而降低合介中的煤泥含量,提高旋流器分選精度。
該廠根據各礦原煤煤質變化情況,每周對主要入洗礦井原煤進行兩次以上實驗,找出製定配煤比例的依據。質檢科製定多套配煤入洗方案,根據到廠原煤情況及時調整配煤比例。每班嚴格按照國家標準對生產煤種采製樣,對每批次精煤粘結指數、揮發分進行化驗,確保精煤牌號穩定。
該廠針對近期原煤粉煤量和鄰近密度物含量增加,導致生產係統中煤泥含量增大,旋流器對細顆粒分選效果變差,中煤帶煤損失偏高等情況,積極調整生產工藝,采取降低原煤處理量、打大分流量等措施予以解決。洗煤車間在浮選效果差時,及時調整浮選加藥量、充氣量,遇到精煤灰分連續超標時,及時啟動應急預案,降低係統中煤泥含量,保證精煤各項指標達標。