趙官能源兩班生產一班檢修助力高效發展
趙官能源在高產采煤隊、機運工區率先試點“兩班生產、一班檢修”模式,減輕職工勞動量的同時節支降耗明顯。
趙官能源高產采煤隊21703工作麵原來早、中、夜三班生產,每班2刀炭,全天6刀炭,早班檢修需要2小時,生產強度大,施工人員較多,生產效率較低。自今年10月起,高產采煤隊把早班、夜班改為生產班,中班改為維修班。在頂板破碎區域超前注射巴斯夫固結頂板,提高了頂板完整性。同時開展少割一厘米頂板活動,確保每班3刀炭,保證原煤產量不變的情況下,減少了設備維修、使用費用,既減輕了勞動強度又提高了工作效率。
“我們利用檢修時間對泵站改造升級,通過應用乳化液變頻裝置及自動配比裝置,減少泵站用電量,實現乳化液濃度自動配比。使用變頻器後,提升了乳化泵係統功率因數,減少了電動機無功功率損耗,月耗電量由9萬千瓦時降至5.4萬千瓦時,全年可節約電費30萬元。”高產采煤隊機電區長趙起國說。
由於地質構造複雜,薄煤層開采,矸石升井量占原煤產量50%,年產矸石50多萬噸。礦井每天提升矸石550至650車,下井物料每天30集裝箱左右,改革前由於工作量大,不能及時將物料送到各車場。6月起,機運工區把早班調整為集中送料及電瓶車檢修班,減少電瓶車送料與運矸交叉點,提高了運輸效率及安全係數。
“早班隻下放物料,提升夜班剩餘矸石,將一天的物料準確送達。中班、夜班提高了安全係數,大巷軌道岔子基本一個班不動,幹起來得勁。”機運工區運輸生產班班長邢立銀說。在電瓶車運輸、生產安排上,早班不放矸石倉,不下礦車隻下料、不拉矸石隻送料;在勞動組合上,早班生產力度小配備1名電瓶車司機,中班、夜班則安排3名。機運專業副總工程師陳民介紹,通過完善集中供料方案和“兩班生產、一班檢修”運料模式,年節省運行費60萬元。