晉煤集團成莊礦:“粉、末”分離術創效上千萬
在煤炭市場倒逼的不利形勢下,近年來,晉煤集團成莊礦持續提高商品煤回收率和優化商品煤品種結構,通過實施“粉、末”分離術,最大限度提高末煤回收率,努力實現企業效益最大化。
走進該礦洗選廠洗煤車間,記者看到篩末煤脫粉項目改造正在緊張有序的進行當中。據了解,改造後每年可為企業創效上千萬。
一直以來,該礦主洗係統將原煤通過一次、二次分級,粒度大於13mm的塊煤進入重介斜輪分選機進行分選,粒度小於13mm篩末煤經膠帶機轉載至洗末煤車間入洗。由於篩末煤中的粉煤含量比較高,洗末煤回收率偏低成為長期製約礦井進一步增收提效的“瓶頸”。洗選廠洗煤車間副主任趙曉強說:“目前,洗末煤副產品中的煤泥含量比較多,大約占到了總量的13%左右。一方麵造成精煤回收率降低,另一方麵造成煤泥產率偏高,煤泥水處理成本大幅上升,效益無法提高。”
為有效解決這一難題,該廠經過認真、周密的調查研究,今年8月初,正式開始對篩末煤進行脫粉改造。他們本著務實、節儉、有效的原則,在現有設備條件下,通過增設弛張篩,將篩末煤進一步分離為粒度大於6mm和小於6mm的兩種篩末。粒度小於6mm的篩末直接轉載進入篩末商品煤倉,粒度大於6mm的篩末進入洗末煤車間進行洗選,以獲得更大的經濟效益。
洗選廠副廠長李陽說:“從今年8月初開工到現在,工程的土建梁柱加固部分已經順利完工,現在正在對粉煤轉載皮帶入料溜槽進行改造。項目改造完成後,理論計算,脫粉率可達到40%左右,減少了煤泥量近1/3,提高了篩末煤商品煤的回收率,可創造經濟效益大約1600萬元。”
可觀的經濟效益,給施工人員帶來了強大的工作動力。員工李興發說:“自改造開始那一天,為了充分利用有限的檢修時間,趕工程進度,我們中午經常要忙到一、兩點才能下班,簡單吃點飯又趕緊開工。雖然比較辛苦,但一想到改造成功後,能為企業增加效益,我們就累得高興、幹得有勁兒!”