銅川礦業機電分公司(廠)挖潛有招集思聚力提工效
本報訊 麵對企業經營嚴峻形勢,機電分公司(廠)扭住“治虧創效”目標任務,想方設法在內部挖潛上出招,集思廣益在技術革新上著力,通過充分發揮集體智慧,進行設備工裝革新改進,提升裝備效能,提高了勞動效率,創新創效取得顯著效果。
該分公司(廠)皮帶機分廠托輥生產線托輥軸生產加工量大,加工精度要求高,而進行托輥加工的主力機型——ZX6350C鑽銑床,在加工工件過程中不僅操作需要手動人搖,而且精度無法保證,每次最多隻能加工一根托輥軸,無法滿足大批量生產的需要。麵對實際情況,該分廠充分發揮設備最大效能,組織技術人員結合職工實際操作經驗,集思廣益展開技術公關,反複研究設計方案、精心設計改進圖紙,在提升設備性能上狠下功夫、多想辦法,曆經實地精細測量、多次試驗改進,最終確定了該型鑽銑床設備革新改造方案。革新方案采用20毫米厚鋼板做底盤,16毫米厚鋼板做支撐,梯形螺旋絲杠緊固工件的方式,設計加裝簡便易操作的工作台,充分利用設備行程餘量,托輥軸加工從原來的一次一根到一次最大可同時加工12根的生產能力,並省去了頻繁上料、對刀的繁瑣過程,形成了工件批量加工能力,充分利用了工作有效時間,提升了設備使用效率,節約了加工成本,提高工效5倍以上。技術人員沒有就此止步,又針對工件一次加工量大,排序不規整,不方便加工的缺陷,采用角鐵焊接方形支架,設計出固定軸頭予以壓實卡緊的方式,確保了托輥軸在加工過程中走刀運行平穩。為增加銑軸長度,增加輔助工裝,從而使托輥軸的加工長度由0.3米拓展到1米,滿足了較長托輥軸的精細加工。為改善該型機床高度不夠,分廠采取深挖地基的方式,延長機床工作台絲杠上下行程的有效高度,使工作台行程由原來的0.3米高,躍升至0.5米高,彌補了設備設計缺陷不足,滿足了皮帶機機頭傳動對輪的加工生產需要,從而在不增加新設備的基礎上,發揮了現有車床的最大效能,實現了一機多能、一機多用。 (畢大慶)