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峰峰集團馬選廠全力提升精煤產率

作者:陳愛軍 2016-02-04 15:45 來源:本站原創

峰峰集團馬選廠全力提升精煤產率

本網訊(通訊員陳愛軍)2016年以來,馬選細化現場指標管控,規範生產操作程序,提高生產效率和係統穩定性,截止元月28日精煤回收率完成56.8%,超計劃1.8%,相當於多生產精煤4860噸,增收近300萬元。

該廠今年製定精煤回收率提高1.5%、創效1000萬元的增效目標,首先從抓實入洗原煤煤質入手,根據目前入洗原煤資源少且種類多的情況,通過科學配比克服原煤中煤泥含量大、煤種變化快、指標不穩定等困難,質檢科及時掌握原煤質量數據變化情況,發現異常或超標第一時間向生產技術部反饋;通過聯合采樣、增加采樣密度掌控入洗原煤煤質動態,依據煤質變化情況及時調整原煤配煤入洗比例,及時對重介精煤和最終精煤的灰分、粘結指數進行跟蹤測定,確保產品回收率處於較高水平。

該廠通過增加精煤采樣頻次、實驗數據03manbetx ,實現灰分、水分、粘結指數等關鍵生產指標達標,特別是加強浮選指標控製,最大限度提高回收率。針對介耗偏高現象,采取改造東部磁選機入料管、控製入料量和原煤處理量等措施,減少產品及磁選機尾礦帶介量。根據煤泥含量指標,及時調整原煤控製分流量,有效將中煤損失控製在4%以下;為解決浮選精礦頻繁冒礦影響生產現象,浮選車間強化精煤壓濾機衝車效果,緊盯精煤刮板輸送機工況,確保浮選精煤脫水工作順利進行。

該廠生產技術部每間隔15分鍾檢查一次原煤配煤比例,發現比例偏差馬上通知原煤倉崗位司機調整,及時清理給煤機及膠帶機周邊積煤,確保原煤給煤通暢。質檢科針對中煤損失波動,廠外混煤損失偏高等情況,增加東西部中磁尾灰分檢查,積極配合洗煤車間對合格介質進行密度及煤泥含量標定,提高精煤旋流器分選精度,使混煤帶煤損失明顯降低,粗精煤灰分趨於正常,降低洗煤損失,提高數量效率,保證精煤回收率完成。

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