峰峰集團馬選廠多舉措應對保質量達標
峰峰集團馬選廠多舉措應對保質量達標
本網訊(通訊員 陳愛軍)六月份以來,馬選廠嚴抓生產過程管控,細化精煤各項指標考核,精煤回收率累計完成58%,銷售精煤質量綜合合格率達到96%。
該廠針對近期入洗原煤煤種多煤質雜、原煤粉煤含量大,造成生產過程中高灰細泥積聚,洗煤循環水濃度增加的現象,積極采取應急措施改善循環水質,首先把在552#尾礦處添加明礬改在高壓泵水箱添加,這樣有利於加快藥劑循環;恢複東部生產係統臨時加藥點,保證絮凝劑添加量充足;自製絮凝劑攪拌桶,在551#尾礦箱處增設絮凝劑加藥點,改善一段濃縮機沉澱效果,增加高頻篩上出料量,降低二段濃縮機入料濃度。洗煤車間自製南北盤分料指示器,根據洗煤水質情況,有計劃地調整絮凝劑添加量,保證生產循環水質,穩定各項生產指標。根據西部生產係統中煤損失偏高問題,通過縮小潤濕管直徑、提高旋流器入料壓力、合理調整物料分流量,控製係統煤泥含量等措施,將中煤損失控製在4%以下。在磁選機溢流堰兩側加裝擋板,減少分選回收盲區,有效解決了磁選機滾筒兩側磁場弱回收率低的問題,精煤單機灰分合格率完成81.4%,較考核提高16.4個百分點。
該廠利用技術比武的有利契機,加強洗煤密控工、浮選工理論學習與技術交流,規範各項指標參數記錄,進一步改進操作方法,確保精煤產品質量,中煤帶煤損失合格率完成93%,較計劃提高3%;壓濾尾煤灰分78.3%,超出目標8.3%。