趙莊煤業智能幹選“新概念”助力洗選係統升級
在趙莊煤業選煤廠篩分車間,有個類似於火車頭一樣的設備,就是該公司近期引進並成功安裝運行的TDS智能幹選係統。據了解,目前,TDS智能幹選技術,作為世界上煤與矸石自動分離的先進技術,在趙莊煤業洗選係統得以成功運用,在全國來說,都是少有的。也由於此項技術的成功試驗,近期,趙莊煤業也迎來了中國煤炭加工利用協會組織的TDS智能幹選機現場觀摩與技術交流會。
麵對持續低迷的煤炭市場態勢,趙莊煤業緊緊圍繞“效益優先、創新引領”的要求,注重在洗選設備升級改造上謀創新、求突破,依托技術改造持續發力,不斷引進先進的設備和技術,以係統優化升級提效率增效益,為企業逆勢突圍畫上濃墨重彩的一筆。
在采訪中,記者了解到,原先該公司選煤廠實行人工揀矸除雜工藝時,會安排專人站在皮帶兩側人工揀矸除雜,不僅勞動強度大,還存在安全隱患,重要的是部分“漏網之魚”經過破碎進入了洗選係統,汙染了原煤煤質,增加了洗選成本,同時由於矸石混入使得煤質提升難度增加。智能幹選係統代替人工揀矸後,從源頭上實現了煤與矸石的自動分離,減輕了煤泥水係統運轉的負荷,無形中提升了煤質和洗選效率。
該廠篩分車間技術員張瑞這樣介紹智能幹選係統的原理:“TDS智能幹選機采用了以X射線為主的智能識別方法,針對不同的煤質特征建立與之相適應的03manbetx
模型,通過大數據03manbetx
,對煤與矸石進行數字化識別和跟蹤,在矸石與水無接觸的情況下,通過高壓風噴嘴將炭塊吹入破碎機,最終有效分離矸石和炭塊。因此,此項技術也將成為我們提升洗選能力的一大‘重磅武器’。”
智能幹選係統的成功運行也凝聚著趙莊煤業洗選人的智慧和汗水。針對人工揀矸效率低、矸石進入破碎機後對設備磨損嚴重等問題,該公司主動作為,結合原有的係統,經過反複調研03manbetx
對比,最終TDS幹選係統以現場改動較小、施工周期較短、分選後矸中帶煤率低於5%等優勢,成為最佳的選擇。申報、立項、合同審批後,第一時間抽調經驗豐富的鉗工、電焊工成立技術攻關小組,自行設計圖紙,焊接安裝支撐鋼架、基礎底座,增設排矸溜槽、皮帶機、儲矸池,克服了TDS智能幹選機與本土洗選係統“水土不服”的難題,大大降低了人工成本,提高了工效和煤質。“麵對嚴峻的安全形勢和持續低迷的煤炭市場,我們選煤廠按照我公司要求,以挖潛增效為抓手,以優化洗選係統為突破口,多次在各洗選環節、設備改造、煤質管理上謀突破,求創新,全力以赴降低洗選成本,提高工作效率,保煤質,贏市場。”該廠常務副廠長趙水富這樣說道。
創新的力量並不止於此。今年以來,選煤廠作為趙莊煤業技改創新的代表,本著“市場需要什麼,我們就生產什麼”的原則,以“技術引領,科技提效”為依托,先後自主設計安裝308、309皮帶機、煤泥水回收係統;修複除塵器、托輥、托輥架、各類閥門等百餘件,增加3325離心機,將粗煤泥的水分從15%降低至13%,提高洗末煤的回收率;成功改造升級末倉、矸倉、就地溜槽等洗選設備,技改項目達十餘項,創效百萬餘元。