老張和他的“大力神手”
老張和他的“大力神手”
走進長平公司選運車間,飛速運轉的皮帶兩側,兩個碩大液壓油缸好似一雙大手赫然呈現在眼前。這雙“大力神手”可不簡單,在車間主任張建平的巧手安裝改造下,它不僅解放了選運車間的勞動力, 還提升了檢修效率,為長平公司的原煤運輸提供了強勁動力。
長平公司主斜井是連接井上下煤炭輸送的“咽喉”,受原煤煤質影響,皮帶經常出現劃傷現象,需要在機頭下皮帶位置處局部硫化接頭,此外,各滾筒使用壽命到期也需要更換。而一切檢修工作都將以提皮帶為前提。據了解,該公司主斜井皮帶每米重達64千克,相當於一個成年男子的重量。而單程皮帶長度就達到了818米。巨大重量的檢修工作對於選運車間職工來說都是一項出汗出力的“浩大”工程。
傳統的提皮帶方式是由選運車間職工采用自製皮帶卡夾緊皮帶,再由兩個10t吊鏈拉住皮帶卡,兩側拉吊鏈人員各5人不間斷拉吊鏈往上提皮帶。通常硫化一個接頭需要往上提皮帶5.5米,但是人工提拉一次隻能實現1.5米左右,連續3此提拉至少耗費4個小時才能將皮帶提到位。不僅如此,幾近原始的“賣力”方式,造成皮帶受重量影響中間夾不緊,兩頭皮帶橡膠被夾壞,從而損壞鋼絲繩芯,費時費力不討好。
在集團公司強化大眾創新、全員創效,鼓勵職工大力發揚“工匠精神”的形勢下,“技改達人”張建平更是主動承擔起創新提效的責任。既然要節省人力,就必須有替代人力的設備。繼液壓篩板修複機、液壓抓矸機、液壓捅矸機之後,張建平考慮使用液壓油泵,但如何結合實際進行安裝,采用怎樣的檢修工藝能將間檢修時間縮到最短,這一係列的難題都擺在他的眼前。
經過現場研究和多次試驗,張建平在主皮帶地麵平段處安裝了一台液壓提帶裝置,利用一套固定夾帶裝置和一套活動夾帶裝置進行提、放皮帶,每次能提升3米左右,隻需兩次就能完成提皮帶任務,為了避免皮帶因為拉力過緊而損傷,他還在夾帶裝置上並排放置四根液壓油缸,對皮帶橫向全麵夾緊。在這雙“大力神手”的作用下,在配合先進的檢修技藝,職工在對機頭支撐滾筒進行更換時,檢修時間由10個小時縮短為5個小時就可完成,同時,職工檢修的安全係數也有了很大提升。
“洗選戰線是地麵上的衝鋒隊,它的快速穩定運轉關係著整個長平公司利益,縮短檢修時間,保證出煤穩定是我們的這條戰線的首要任務。”張建平說道。如今,張建平已經將選運車間變為了“眾創空間”,今後,他將帶領他的團隊立足工作崗位,在企業創新創效的道路上愈走愈遠。