趙莊煤業“自動化”助力企業提效發展
今年以來,麵對負責多變的地質條件,趙莊煤業堅持“創”字引領,圍繞“機械化換人、自動化減人”理念,充分發揮技術革新的動力作用,實現安全高效集約生產,著力打造現代化一流礦井。
巧改革 務求撤架工藝“精益求精”
截止5月19日早班,在趙莊煤業安裝隊全體幹部職工的共同努力下,5320工作麵支架回收工程安全順利完工。自此,開啟了該公司綜采工作麵安全高效回收的新局麵。
5320工作麵從5月14日夜班開始撤架,整個過程,109個支架不到6個工作日就給安全順利的拿下,可以說是在以往工作麵支架回收過程中從未有過的,創造了平均單班6.41個支架的最好成績,而這一成績的取得,得益於該公司今年以來,強力推行“五精”管理。得益於該公司安裝隊建隊至今二十幾個工作麵安裝、回收工作的經驗積累。
通過總結之前的經驗教訓,該隊不斷改進撤架工藝,利用一係列的巧改巧革,務求在生產工藝上的“精益求精”。特別是在5312工作麵支架回收過程中,針對區域性頂板破碎問題,大膽性的嚐試使用三個掩護架來維護撤架通道內頂板。而這次針對20#-60#支架的頂板破碎問題,仍然沿用了3個掩護架的撤架方式,證明了這項工藝的適用性,避免了打煤幫木垛,為我公司節約了大量的板梁。同時,通過不斷的技術改進,加工使用了液壓支架吊架千斤的墊架裝置。由於現場路麵的原因,很多時候支架吊不高,不能行走,以前通常性的做法是往吊架千斤底座下墊板梁來使支架吊高行走,板梁使用一次就報廢了,通過使用墊架裝置,杜絕了板梁的浪費。另外,這次回收支架使用了小鏈來固定推移杆尾端,確保了支架在運輸過程中,推移杆不會著地,節約了大量的條絲。保守估計僅這三項就為礦井節約了110000元整。
抓效率 力爭設備先進“全自動化”
在趙莊煤業選煤廠洗選車間內的監控室,從顯示屏可以多角度、多畫麵看到整個廠房工作情況,工作人員告訴記者,增加這些監控設施,實現崗位集中、可視化控製,提高自動化水平,有助於推動崗位無人值守。
趙莊煤業選煤廠設備多、崗位分散,需多個崗位人員分區域巡查值守,為了降低崗位人員勞動強度,實現安全高效生產,洗選車間加裝36路監控,實行多點視頻監控,重點監控運煤轉載點、洗選設備,並設有急停按鈕,便於突發緊急狀況可集中啟停廠房內所有設備。更換監控後,班長負責在控製室內查看整個廠房人員、設備運作情況,發現問題能夠及時處理,一定程度上,減輕崗位人員勞動強度。同樣,在井下也有通過自動化技術應用,降低勞動強度、提高工效的例子。井下盤區變電所分布廣泛,通過在變電所加裝攝像頭和通訊設備實現遠程視頻監控,實現一人多職、多設備巡檢,提高人均工效。通過技術不僅降低職工勞動強度、提高工效。同時,無人化看護對安全作業的意義很大。
圍繞全年工作任務和改革發展工作要求,趙莊煤業以“創新創效、降本增效、集約高效”為工作指導,實施設備升級和設備更新的改造計劃,對設備進行數字化、信息化改造,同時,以績效手段調動、激發廣大員工的積極性和創造性,為企業改革脫困、轉型發展奠定堅實的基礎。