趙莊煤業小技改“挑大梁”深挖內部潛力
“這裏的每一台設備都是在無數次的小手術、小改造中進行不斷的優化、磨合,才有了如今一批又一批優質煤種走向市場,才構成了我們高效率、高自動化的生產模式……”在趙莊煤業選煤廠,黨支部書記許文科指著廠房大大小小數不清的設備,口中提到最多的一個詞就是“技改”。
來到選煤廠原煤車間,許書記以TDS智能幹選機為例介紹了他們的最新改造成果。據了解,TDS智能幹選機的投用從源頭上替代人工撿矸,減輕洗選係統分選壓力,提升了煤質和洗選效率。但經過一年的運行,TDS智能幹選機麵對井下多變的地質條件,出現了“水土不服”。
“由於TDS采用X射線對煤與矸石進行數字化識別和跟蹤,通過高壓風嘴進行分選。當煤質含炭率高時,超過TDS識別上限,分選效果變差,會出現矸中帶煤;當識別器出現問題,TDS需要停車處理,此時雙號係統無法運行,又影響了開車效率。”許書記介紹到。
針對出現的種種問題,技術人員大力發揮技改優勢,一方麵通過增大TDS皮帶驅動滾筒直徑,增大傳動比,提高皮帶動力。另一方麵將皮帶減速器更換為可調速的變速器,實現皮帶高速和低速兩種運行模式,當TDS幹選機識別差時,將其選為手動低速檔,改人工撿矸模式;當識別正常時,則選為自動高速檔,切換為自動撿矸模式,大大的提高了開車效率。
對於設備、工藝的改造不僅大大提升了工作效率,降低了生產成本,更從技改中為減人提效找到了新出路。近年來,趙莊煤業對照集團改革總體實施方案,在打造精幹高效員工隊伍上始終力度不減,而像選煤廠這樣設備多、戰線長的單位,人員精簡了、高效率從哪裏來?黨支部書記許文科用一句話來概括就是——自動化減人。
洗選車間536洗末煤上倉皮帶機頭溜槽的機械小改造就是一個生動的實踐,長期以來536機頭流槽由於下部坡度較緩,使得小顆粒精煤易沾附,造成流槽易堵的現象,技術人員提出改變溜槽底部降落角度技改方法,通過試運行,從以前的二十分鍾就需要處理溜槽一次到現在一班僅需一兩次處理,大大降低了人工成本,實現了人員優化和效益提升。
“寧花百萬上設備,不花十萬增一人”正是秉承著這樣的理念和信念,礦區創新技改熱度持續走高,成效顯著,真正推動科技成果向現實生產力轉化,依靠創新實現從“量的崛起”到“質的繁榮”。