重慶鬆藻礦務局鬆藻二井“5. 14”煤與瓦斯突出事故
重慶鬆藻礦務局鬆藻二井“5. 14”煤與瓦斯突出02manbetx.com
1960年5月14日,重慶地區鬆藻礦務局鬆藻二井(02manbetx.com 發生時稱同華煤礦)+352 m標高石門揭穿K3煤層,發生大型煤與瓦斯突出,突出煤量1000 t,堵塞巷道250多米,全井充滿瓦斯,瓦斯和煤塵逆風流900多米衝出平硐口,造成全井窒息死亡125人、輕傷16人的特大傷亡02manbetx.com 。
一、自然情況及釀成02manbetx.com 條件
鬆藻二井原為同華煤礦,為專區所轄小礦。設計年產10萬t,事故後於1961年劃歸鬆藻礦務局管轄,經改擴建年產30萬t,開采上二疊係龍潭煤組K1、K2、K3和K4四層煤相距很近,平均間距為14~23 m,屬近距煤層群。
礦井采取平硐煤層走向大巷開拓,工作麵前進式開采。
開拓平硐標高+352 m,由煤係地層頂部進入至煤層底部K1煤層後,沿K1層開掘煤層走向大巷630 m,在大巷的420 m和620 m處,有兩個石門溝通K2層,布置K2工作麵與總回風巷貫通。總回風設在標高+435 m的K2煤層及+420 m的K1煤層大巷。K2回風巷出口安裝40 kW和15 kW離心式風機各一台,K1回風巷出口地7.5 kW軸流式風機一台,構成全負壓通風,總風量為1 700m3/min。K3煤屢單獨布置煤層運輸巷及回采工作麵,與+420 mK6煤層風巷貫通,未安裝風機,采取獨立自然通風係統。除K4層為獨立通風係統外,其餘均為大串聯方式。石門采用人工隔離全負壓通風,煤巷采取雙巷掘進擴散通風,全井沒有一台局扇。
井田範圍內煤層厚度變化複雜,開采順序混亂,采麵時斷時續,多次換層開采。回采工作麵瓦斯湧出量大,經常超限,K1回采工作麵瓦斯量為7.6~13.8 m3/ min,K2為3~7.5 m3/min,K3為6.4 m3/min,由於全井沒有一台局扇,煤巷掘進瓦斯也經常超限。
同華煤礦為小窯生產管理方式,設備簡陋,作業沒有規範,完全停留在舊社會生產基礎上,岩石一段不支護,人工打眼放炮,手鎬落煤,全井無壓風設備。采用大串聯通風,風量嚴重不足,瓦斯經常超限,職工技術素質差,經常違章蠻幹,這都是造成事故的因素。
二、事故經過
事故發生在+352 m水平二石門揭開K3煤層。當時二石門K2煤層已布置回采工作麵,形成了全負壓通風,為了布置K3工作麵,二石門向K3煤層掘進。1959年12月施工,由於人工打眼放炮進度緩慢,半年時間掘進了47 m,1960年5月10日在二石門頂部見到K3煤層,由於石門全為裸巷,沒有支護,發生了一次傾出,冒落煤矸共計10 t左右,檢查風流瓦斯高達4%。經領導檢查,決定停止掘進,打隔風牆,5月14日完成隔風牆,工作麵瓦斯降低到0.6%,但石門頂部瓦斯仍高達10%,未引起重視,遂繼續掘進。5月14日14時55分放炮,放炮後5 min,發生了煤與瓦斯突出。突出以後二石門及其附近的K2煤巷和K1煤巷被煤堵塞,總長計250 m;部分瓦斯和煤塵逆風流
900多米衝出平硐口;由於通風大串聯,部分瓦斯和煤塵充滿K1、K2煤層運輸大巷,沿K2回采工作麵,波及+435 m總回風,使全礦井充滿了高濃度瓦斯。此間正值早中班交接,造成了125人喪生、16人輕傷的嚴重惡果。事故發生後,領導慌作一團,束手無策,不清楚井下發生了什麼,曾錯誤地指揮將40 kW風機停運17 min,直至45 min後鬆藻礦救護隊趕到,開始搶救。
三、事故原因03manbetx
1.同華煤礦K3煤層應劃為嚴重突出危險煤層,事故前,由於該礦從未發生過突出,對突出危險性和可能性毫無認識,雖發生過10 t傾出現象,但沒引起警惕。因此,在揭穿K3煤層時沒有專門設計,沒有任何防範措施和保護人身安全的措施,致使一次大型突出釀成重大傷亡的惡性事故,這是事故發生的根本原因。
2.同華煤礦為小窯生產管理方式,開拓開采布置極不合理,采掘擠成一團,這種方式如不加以改造,很難避免串聯通風。大突出以後,風流切斷,瓦斯波及整個礦井,破壞了全井通風係統,這是重大傷亡事故的主要原因。
3.設備簡陋,全井沒有壓風設備,沒一台局扇,工作麵吸入掘進的乏風,瓦斯逐段增大,經常超限,安全環境十分惡劣,石門不支護,擴散通風,人工打眼,瓦斯積聚無人過問,違章作業,事故隱患比比皆是,這種生產方式如不加以改造,事故遲早要發生。
四、事故教訓
1.同華煤礦為近距煤層群,高瓦斯礦井,又具有嚴重的煤與瓦斯突出危險。對於這樣的礦井采取平硐煤層走向大巷的開拓方式本身就不合理,給安全生產帶來被動局麵和事故隱患。首先串聯通風難以解決,而且安全設施如防爆門、防火門、反向風門等難以布置,回采工作麵及總回風係統作業均為乏風,瓦斯超限得不到解決,發生災變或一旦通風係統癱瘓,無法應變,如這次大型突出,突出煤切斷風路,並湧出大量瓦斯,直接串入回采工作麵、各煤層大巷掘進及總回風,瓦斯波及全井,造成特大傷亡事故。
同時煤層厚薄不均,采麵時斷時續,開采解故層也得不到保證,更導致了煤與瓦斯突出的可能性。這是一條重要教訓,類似這種礦井開拓設計必須嚴加審查,加以改造,才能保障安全生產,杜絕類似事故的發生。
2.同華煤礦特大傷亡事故的發生,有其曆史原因。解放前該礦為私人開辦的小礦,解放後改為公私合營,地方接管以後又沒有獲得改造,仍然保留解放前那種陳舊落後的原始生產方式:開拓開采布置不合理,不能適應高沼氣兼突出礦井,高沼氣礦井仍采用串聯通風、擴散通風和自然通風,沒有起碼的局扇供風,瓦斯超限無人過問,岩巷不支護,沒有壓風設備,仍保留危險的人工打眼放炮。加之該礦領導及工人不懂得瓦斯管理基本知識,更不懂得煤與瓦斯突出,不講煤礦安全生產,完全處於違章作業和盲目蠻幹之中,事故隱患比比皆是,這樣的生產管理局麵,事故難以避免,即使傷亡事故不發生突出事故,今後也將發生爆炸事故。通過這次事故教訓,不難得到一條重要結論,即類似同華煤礦這種不顧安全生產的生產管理方式,應予以取締,決不允許存在。
五、預防與處理
根據上述事故原因及事故教訓,避免事故再次發生,應采取以下一些預防方法及措施:
1.該礦應根據礦井瓦斯湧出量等級並具有嚴重的突出危險性,對礦井的開拓開采布置進行正確的設計,才能生產。突出礦並必須具有獨立的通風係統。
2.消滅陳舊落後的原始生產方式,建立安全生產管理體係。
3.對從未發生過突出的礦井,應根據突出性質和基本規律,在發現煤層瓦斯大、煤層鬆軟時都應提高警惕,建立突出危險性預測。
4.應推行長距離撤人放炮的製度。