####采煤麵110工法設計實施方案
####采煤麵110工法設計實施方案
為提高煤炭資源利用率,減少因采麵之間煤柱留設而造成的資源浪費,同時減少掘進巷道進尺和投入成本,進一步優化礦井采掘接續管理,礦井計劃先在22515麵試采用110工法設計,試驗成功後在全礦井進行應用。具體采煤麵110工法設計實施方案如下:
一、22515麵110工法設計方案
1、22515麵及22517麵簡介
22515麵位於二水平二采區東翼,為低瓦斯區域,工作麵長度187m,順槽長度1098m,平均采高3.5m,煤層標高250m左右。工作麵南麵為實區,北麵為正在回采的22517麵。22515麵原設計為一進一回兩條順槽,順槽斷麵為寬×高=4.2m×3m。順槽掘進時沿煤層頂板掘進。
22517麵位於二水平二采區東翼,為低瓦斯區域,工作麵長度191m。22517麵為現生產工作麵,順槽剩餘長度450m,采高3.0~4.0m,平均采高3.5m。工作麵北麵為實區,南麵為22515麵(接續麵)。22517麵設計為一進一回兩條順槽,順槽斷麵為寬×高=4.2m×3m。
22515與22517麵之間煤柱為33m。
2、22515麵110工法設計方案試驗區域
22515工作麵:順槽400m開始向外至停采線位置。
(其中22517軌道巷采用切頂泄壓自動成巷,作為22515工作麵的一條順槽。)
3、22515麵110工法設計簡要方案計劃
①、對22517軌道巷100m至400m之間區段巷道,采用橫阻大變形錨索、聚能爆破等技術,以保證能達到切頂泄壓自動成巷的效果。
②、在22515軌道巷與22517軌道巷之間施工一條備用切眼。22515工作麵安裝支架時,同時將備用切眼支架安裝到位。
③、22517工作麵回采100m至300m區段巷道時,采用掛網+打設單體等支護手段,使實驗區段的22517軌道巷切頂泄壓自動成巷,作為22515工作麵的一條順槽。
④、22515麵回采至試驗區域位置時,與備用切眼支架同時推進至停采位置,將22515與22517麵之間的煤柱同時回采。
二、22515麵110工法試驗預期效果及效益
1、22517軌道巷切頂泄壓自動成巷後,作為22515麵一條順槽,將減少22515麵一條巷道施工的掘進時間和成本。
2、可回采22515麵與22517麵之間33m煤柱,預計多回收資源4.6萬噸。
3、為全礦推廣110工法設計提供可靠的依據。
三、110工法推廣應用
礦井可在二水平二采區西翼采區22510、22512、22514、22516四個麵之間推廣應用110工法。
四、110工法推廣應用效益
1、降低掘進成本,可減少掘進巷道4500m,預計每米可節約成本500元以上,合計節約成本225萬元。
2、提高煤炭回收率,不再留設采麵間煤柱,預計可多回收資源62.84萬噸。
3、降低萬噸掘進率,緩解接續緊張問題。
附:礦井回采麵110工法實施方案圖