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科技精準發力 攻克世界難題 攀鋼鈦精礦產量坐上國內“頭把交椅”

作者:李孝洪 蔣沛含 2018-01-08 15:32 來源:狗万manbet官网

本報訊(李孝洪 蔣沛含)有心就有翼,有夢就能飛。沉寂兩年之後,舞動科技利劍奮力奔跑的攀鋼於2017年,鈦精礦產量和效益皆創曆史新高,又重新坐回了國內鈦精礦生產企業的“頭把交椅”。

“今年鈦精礦產量之所以能超越國內最強競爭對手7萬多噸,這得益於攀鋼多年來在科技攻關上持續發力,對關鍵工序工藝技術不斷研究……”據攀鋼礦業科技規劃部相關負責人透露,經過多年科技攻關,攀鋼不僅在數年前,攻克了小於0.038微米細粒級鈦精礦回收的世界性難題,且在2013年啟動的全尾礦深度回收利用工程,使密地選鈦廠每年760萬噸的尾礦得到了深度利用。2017年,隨著鈦精礦價格的不斷飆升,礦業公司科研人員精準發力、優化指標,成功破解了世界性密碼——在平均含鈦品位僅為3.7%的低品位尾礦中順利選別出46%的合格鈦精礦。這一技術突破,標誌著攀鋼釩鈦磁鐵礦資源綜合利用水平的又一次飛躍。同時對國內低品位鈦鐵礦資源經濟、高效利用起到巨大的示範作用。

年初,隨著鈦產品市場不斷升溫,占據攀鋼鈦精礦產量59%的選鈦廠針對生產流程現狀和工藝技術指標進行深入03manbetx ,堅持科技創新、工藝優化的工作思路,全麵、深入地開展科技工作。2017年,該廠成立科技攻關組,一方麵針對強磁設備處理能力不足、設備老化、選鈦技術指標下降等問題,開展了SSS-Ⅱ-2750型立環高梯度磁選機選鈦試驗研究、一段強磁尾礦掃選試驗研究、浮選內部工藝及藥劑製度優化以及幹燥線產能攻關,全方位提升鈦精礦生產能力。另一方麵該廠強化生產組織、優化生產工藝、完善技術改造,抓好原礦斜板、38米大井、浮選、球磨等重點崗位的工藝點檢。在現有設備不變、原礦量降低的情況下,該廠鈦精礦產量較去同期增產3萬噸。

興茂公司尾礦資源利用分公司是回收密地選鈦廠尾礦中的鈦精礦。該分公司針對浮選機板結嚴重、尾礦環水水質差、弱磁機給礦箱耐磨性差、加藥係統故障頻繁等生產瓶頸,抽調精兵強將組建技術攻關隊,按照計劃、階段目標、工作措施、完成時限、質量標準、具體負責人等,迅速推進項目進度。目前,該分公司先後開展了定期全停對環水池進行清淤作業、改造630旋流器係統,完善3245球磨磨分流程、改造升級浮選線攪拌係統、浮選自動加藥係統等流程優化和技術改造。截止目前,該分公司生產經營穩中有進,經營指標創投產以來最好水平。

白馬選礦廠尾礦選鈦生產線於2017年2月正式投入生產。該生產線是對白馬選礦選鐵尾礦進行再次選別處理,其入選原礦含鈦品位極低,平均品位僅為3.7%,遠低於原生鈦磁鐵礦床8—10%工業品位,同時原礦組成複雜,需要克服鐵質橄欖石和伊丁克石在選別過程中對鈦鐵礦的幹擾,傳統的強磁浮選工藝無法實現白馬鈦鐵礦的有效回收,其選別難度被稱為業內的世界級密碼。為提高攀鋼對釩鈦資源的綜合再利用能力,增強企業發展後勁,礦業公司與白馬選礦廠抽調精兵強將組建達產達效攻關隊,並製定了詳細的攻關計劃,根據攻關進度安排及攻關中存在的難題定期或不定期召開攻關會,總結03manbetx 存在問題,製定措施,安排部署下一步工作,確保攻關工作順利。經過不段探索,該廠先後攻克了鈦精礦含硫量高滯銷難題、橄欖石對選鈦過程中的幹擾問題、磨礦分級係統的高頻細篩分級效率低下等多項困難。此外該廠加大培訓力度,理論結合實際,不斷提高浮選崗位員工操作技術水平。在多方配合下,白馬選鈦生產線僅投產11個月便實現了月達產。目前白馬選鈦生產線流程順暢,各作業段指標穩定,產品質量與成本均已超過設計水平。

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