峰峰集團馬頭洗選廠多舉措提精煤產率
峰峰集團馬頭洗選廠多舉措提精煤產率
本網訊(通訊員 陳愛軍)2018年以來,馬選細化現場指標管控,規範生產操作程序,提高生產效率和係統穩定性,精煤回收率完成62.4%,超計劃6.4%,精煤產率大幅提高。
該廠根據目前入洗原煤資源少且種類多的情況,生產技術部定期檢查原煤配煤比例,發現比例偏差馬上通知原煤倉崗位司機調整,通過科學配比克服原煤中煤泥含量大、煤種變化快、指標不穩定等困難;依據原煤煤質變化情況及時調整配煤入洗比例,及時對重介精煤和最終精煤的灰分、粘結指數進行跟蹤測定,確保產品回收率處於較高水平。
該廠采取大打分流、低濃度入浮等措施,有效保證精煤分選效果,原煤處理量月平均達1h/781t。充分發揮深錐濃縮機、精煤壓濾機、尾煤壓濾機、中磁尾TBS等設備的補套改造作用,壓濾尾煤灰分合格成92.90%,較考核提高22.90%;提高精煤旋流器分選精度,使混煤帶煤損失明顯降低,粗精煤灰分趨於正常,降低洗煤損失,實現回收率大幅度提升。
該廠通過增加精煤采樣頻次、實驗數據03manbetx ,實現灰分、水分、粘結指數等關鍵生產指標達標,特別是加強浮選指標控製,最大限度提高回收率。根據煤泥含量指標,及時調整原煤控製分流量,有效將中煤損失控製在4%以下;為解決浮選精礦頻繁冒礦影響生產現象,浮選車間強化精煤壓濾機衝車效果,緊盯精煤刮板輸送機工況,確保浮選精煤脫水工作順利進行。