晉煤集團成莊礦:創新活力“源源不斷”
近日,成莊礦以宣貫集團公司“兩會”為契機,牢固樹立“創新是第一動力”理念,以發展需求和生產難題為導向,激發全員創新活力,助力企業“二次轉型”。
自製專用機具:省時又省力
為確保采煤機的正常運行,設備維修保養中需要定期對采煤機機組液壓油進行更換,每次更換都要將舊液壓油放盡,保持機組油箱內無殘留渣質,才能注入新的液壓油保證采煤機的正常運行。目前,成莊礦在對采煤機液壓油的更換時,由於機組油箱放油口略微偏上,每次放油都不能一次放盡,容易殘留液壓油,受井下特殊條件所致,檢修人員用條絲纏上棉絲塞進油箱內一點一點往外吸油,這樣費時費力,又不能保證將舊的液壓油完全放出,且容易導致棉絲或其他雜質殘留到油箱內,達不到良好的保養維護效果。
為此,該礦綜采二隊技術人員根據工作實際,通過自製專用機具,進一步改善工作現狀提升維修保養的效率和質量。此機具為巧用注射器抽吸原理,用一直常用注射器,將其頭部安裝一根可以伸入機組油箱體內的吸管,在使用過程中,通過注射器將油箱內剩餘液壓油抽出來,使用效果良好,可以完全將箱體內殘餘液壓油吸盡,且不留任雜質,非常簡單方便,快捷高效。
係統優化改造:安全又便捷
成莊礦邊遠井區職工餐廳安裝的燃氣監控裝置,由4個燃氣探頭,聯動控製器,風機聯動裝置以及燃氣切斷閥組成。4個燃氣探頭全部安裝在廚房操作間內,一旦發生燃氣泄漏,燃氣探頭監測到瓦斯氣體若為低濃度瓦斯,則低報開關閉合,聯動啟動器啟動風機對外排除有害氣體,若瓦斯氣體濃度升高,則高報開關閉合,聯動控製器啟動切斷閥,切斷燃氣進氣管路。
由於原先安裝的燃氣監控裝置投運時間較久線路老化,燃氣控製係統較舊,內部控製開關為機械結構,極易造成誤觸或不動作,不能有效進行瓦斯監控,且每次維護都需廠家人員,時間周期較長,造成極大的安全隱患。
為解決此問題,技術人員根據現場實際決定對現有燃氣係統進行優化。首先對新的燃氣控製係統繪製圖紙,利用從地麵瓦斯泵站回收的監控分站及電源模塊等,將監控分站取代原來的控製箱,繼電器控製取代原來的低報、高報開關,當發生瓦斯泄漏時,觸發探頭將信號發送給分站,分站接通繼電器控製風機聯動,啟動風機排除瓦斯氣體,若分站瓦斯濃度沒有下降,觸發延時繼電器,打開燃氣切斷閥,切斷燃氣進氣管路,保證瓦斯監控的安全可靠,減少了燃氣安全隱患。