新增錘機平台提高礦石直接入洗比例
存在問題:礦石直接進入粗碎料倉比例低,礦車直接倒入粗碎料倉礦石僅占30%左右。
主要原因03manbetx :在礦山發礦時,有礦車、錘機兩類設備同時作業:礦車負責拉礦,並將礦石倒入粗碎料倉或料場;錘機負責破碎粗碎料倉篦子上的大塊礦石;作業平台隻能滿足一台設備作業,礦車、錘機需交替作業,倒一車礦石需15分鍾,因等待時間過長,大部分礦車都將礦石直接倒入料場。在不拉礦時間,由鏟車給礦,此時鏟車與錘機交替作業,同樣作業效率低。
解決對策:在料倉西側新增一個錘機平台,將錘機移動作業變為固定作業,實現錘機與礦車、錘機與鏟車之間由交替間斷作業優化為平行連續作業,提高了錘機、礦車、鏟車作業效率,使礦車倒礦石進入粗碎料倉的時間大幅縮短,提高礦石直接入洗比例。
實施方案:在粗碎料倉西側,挖掘機工作一個月,利用石料築起了一個長20米寬6米深15米錘機工作台,工作台5月份投入使用,實現了錘機與礦車、錘機與鏟車平行連續作業的目的。
實施效果:
一是技改後礦石直接卸到礦石料倉數由改造前35車提高到80車,按每天碎礦95車,4400噸測算,直接進入粗碎料倉比例由之前的35車、36.8%,提高到84.2%;
二是鏟車、錘機維護保養費用大幅攤薄,由32.60萬元/年降至18.20萬元/年,節約成本14.40萬元;
三是柴油用量大幅降低,柴油噸原礦單耗由改造前的0.1539升/噸礦降至0.0847升/噸,同比下降44.94%,按7.4元/升測算,節約柴油約58.03萬元/年。該項目節約成本72.43萬元/年。
完成單位:大源選礦 成果類別:小改造 獲獎等級:三等獎