造氣爐碳層高度自動控製技術
項目簡介:
項目背景:
2800㎜造氣爐改為自動加焦後,但碳層高度仍然需要人工手動控製,一般需要3個循環後手動量一次碳層高度,然後修改給料時間,達到控製碳層的目的。這樣操作不僅麻煩,而且碳層不易穩定,如果工藝出現異常時,操作工由於工作較多而忘記量碳層高度,這樣就不能及時修改給料時間,造成碳層高度過高或過低,影響工藝。
項目內容:
通過與造氣分廠工藝人員深入探討和試驗,使用離散數據的收斂技術來實現控製。具體是:操作工設定一個目標碳層高度,當實際檢測的碳層高度與目標高度有一個偏差δ,如果δ>10cm,給料時間就自動增加或減少100ms;如果10cm≥δ>8cm,給料時間就自動增加或減少50ms;如果8cm≥δ>6cm,給料時間就自動增加或減少10ms;如果6cm≥δ>4cm,給料時間就自動增加或減少5ms;如果4cm≥δ>2cm,給料時間就自動增加或減少3ms;如果δ≤2cm,給料時間保持不變。同時增加了每兩個循環自動測量一次碳層,這樣隻要操作工將碳層高度設定好之後,控製程序自動根據偏差來增減給料時間,無需人工參與。
項目創新點:
使用數據收斂技術,使離散數據也能像一般模擬量一樣實現自動控製。
b)給料時間精確到毫秒,使碳層控製更精細。
c)實現了自動測量碳層高度。
推廣應用情況:
在沒有增加投資的情況下,既減輕了操作工的工作強度,又穩定了碳層,最終穩定了爐況和工藝。
完成單位:三星化工 成果類別:小發明 獲獎等級:一等獎