濃相輸送控製係統升級改造
7、
項目簡介:
焙燒車間濃相輸送屬於氧化鋁輸送設備,2007年投入使用;設備投運至今已5年多,部分控製元件已經出現老化、損壞現象,自動控製係統的可編程控製係統,近期故障頻率高,實現自動充排料過程困難;濃相輸送係統料位傳感器零點漂移,容易發生堵料;給焙燒爐的持續穩定運行帶來影響,威脅到焙燒爐係統的正常運行。現在改造如下:1、改變現有自動、手動串聯控製方式,改為並聯控製方式,即設備手動控製在正常情況下即能遠程操作也能就地操作,能夠為自動控製的修複贏得足夠的時間,保證生產的穩定性。2、用智能線性料位傳感器代替現有稱重傳感器,用於壓力罐料位的輔助測量,防止壓力罐過充料;3、利用現有控製櫃殼體和可編程控製器,對現有控製櫃內部其它元器件進行更新,對組態軟件、通訊軟件進行更新換代,對過程控製中不合理的條件進行更改,優化操作控製。4、更換、升級信號隔離器,延長隔離器使用壽命,增強抗幹擾能力,避免因信號幹擾造成的錯誤報警。編輯內部程序,避免了兩個料罐同時打料,利用壓力作為控製條件,壓力降低到設定值後,射流泵就不能啟動。
推廣應用情況:
有效減少了因濃相輸送故障導致的焙燒爐停車02manbetx.com 及因零點漂移造成的壓縮空氣的消耗,按2012年因濃相輸送故障導致焙燒爐手動停車兩次計算,每次跳停恢複時間為2小時,每小時煤氣排放量為3.5萬標方,每小時設備空轉耗電量為1200kwh,每月產生四次零點漂移,每次零點漂移造成風浪費200m3,通過係統優化壓力的調整等措施,可減少用風200 m3/天計算,年效益為2.5萬元(煤氣)+0.82萬元(電)+2萬元(風)=5.32萬元。
完成單位:中美鋁業 成果類別:小發明 獲獎等級:三等獎