煤礦工作麵通信控製係統 優化井下運輸係統 助力礦井取消夜班製度
近幾年,不少煤礦紛紛取消煤礦采煤夜班生產,這一舉措不僅有助於去產能政策的落地,而且有益於促進煤礦安全生產、保障了礦工的身心健康。
目前,許多礦井大力實施提升裝備水平、優化生產係統、優化勞動組織“一提雙優”模式,為取消夜班生產提供了技術條件和保障能力。不少煤礦嚴格落實設備點檢,加強設備維護保養,對工作麵輸送機、順槽皮帶機等設備明確包保責任人。在取消夜班製度的一係列改進措施中,對工作麵運輸係統的升級改造顯得尤為重要。
由於工作麵運輸線設備是根據開采進程不斷增加的,在井下運輸作業時,每部皮帶都會配備兩三名巡查維護人員,頻繁地在皮帶運輸沿線巡查。當皮帶運行故障後,要及時通知機頭處的操作工人停止皮帶運行,再打點通知其他站點的皮帶停止運行。這種完全人工監控值守的方式不僅需要過多人力,增加成本,而且也對皮帶運輸效率造成一定的影響,可能會因為某個故障點導致整條線路皮帶運輸停止。
為解決上述問題,提高工作麵運輸係統的自動化水平和生產效率,華科電氣研發了KTC158煤礦工作麵通信控製係統。KTC158煤礦工作麵通信控製係統投入使用後,能夠實現對工作麵運輸機的聯合監控,並可以通過光纖與監控室上位機通信,實現對井下多部運輸機的實時集控。
KTC158煤礦工作麵通信控製係統在每部皮帶機首部設有一個PLC控製台,並具有實時顯示畫麵。每部PLC控製台都連接著傳感器,實時監測皮帶機運行參數,PLC控製台監測到的參數包括:煙煤粉塵濃度、打滑、堆煤、跑偏等。另外KTC158煤礦工作麵通信控製係統在皮帶沿線設有多個急停采集點,方便巡查人員發現故障後及時停止皮帶運行。這樣不僅降低了巡查人員的工作量,而且故障點更容易發現,降低了故障漏檢幾率。
按照“機械化換人、自動化減人”思路,多家礦企裝備了自動化采煤機組和KTC158煤礦工作麵通信控製係統,僅需60名職工即可完成當天的正常生產。較傳統工作麵減少崗位工70餘人,勞動用工壓縮56%,回采工效達每工48噸以上,人均工效增幅195%,年可減少人工成本支出約900多萬元,做到了綜采工作麵“有人安全巡視、無人跟機作業”。
當下,許多礦井都實現了對井下關鍵場所和設備的智能化信息化控製,具備取消夜班生產的技術條件。今後,如果礦企能夠統一取消夜班生產製度,那麼百萬礦工的生活方式也會迎來轉變,煤炭行業的境況也許會有所改觀。