晉煤集團成莊礦:針對問題搞創新 節約成本見實效
在集團公司深入推進全麵預算管理的過程中,成莊礦本著“創新的本質就是瞄準目標、解決問題”的理念,突出問題導向,以崗位小改小革解決現場難題,優化生產工藝和作業環境,確保創新創效在基層落地生根、見實效。
改造故障設備——解決大難題
調節預沉池是汙水處理隊藥劑與汙水混合的第一道工序,也是汙水處理最為關鍵的一道工序。為了使藥劑與汙水充分反應,該隊在進水口安裝了4台絮凝攪拌機。由於設計原因,這4台攪拌機控製櫃內安裝的PLC遠程控製係統出現故障,致使藥劑與汙水反應不充分,經常出現汙泥、沉沙堆積和堵塞過水通道等現象,成為了崗位人員頭疼的“老大難”問題。
一套PLC遠程控製裝置價格昂貴,且計劃審批采購周期長,遠水不解近渴,怎麼辦?
“既然無法實現PLC遠程控製,那我們可不可以通過線路改造,實現就地控製?”檢修員劉讓的想法,為攻關小組提供了新思路。於是,他們立即行動,細心研究,多次試驗,很快,絮凝攪拌機又轉起來了。絮凝攪拌機的改造不僅解決了影響汙水處理的大問題,更節省了一筆購置新設備的資金。
自製標準溶液——檢測更精準
目前,該礦汙水處理隊的水質化驗工用自行配製的重鉻酸鉀標準溶液檢測COD,不僅測量結果更為精準,還大大節約了成本。
COD是化學需氧量的英文簡稱,是汙水處理水質監測中最重要的檢驗項目。它的大小直接反映出水的汙染程度,也是檢測水質是否可以達到排放標準的重要指標。一直以來,汙水處理都是采用化學分光光度計儀器法檢測COD。這種檢測方法雖然簡單易操作,但檢測成本高。為了節約成本,該隊決定自製重鉻酸鉀標準溶液,代替哈希試劑檢測COD。攻關小組翻閱大量書籍、上網查閱資料,經過反複試驗,終於成功配製出了標準溶液。
原先,每天檢測需要使用4支哈希COD試劑分光比對,現在,隻需4個10ml的標準溶液。一支哈希COD試劑的價格是32元,一年需要1460支COD試劑,費用就是46000元。現在,使用自製的標準溶液一年僅需200元,核算下來可以節約成本45800元。汙水處理隊副隊長李育芳說:“創新無處不在。隻要我們肯動腦筋,崗位上有許多問題都可以通過小改小革來解決,不僅節省了成本,更推動了全員創新,提升了礦井發展的核心競爭力。”