紮賚諾爾煤業公司鐵運公司 成功應用補焊技術修複道岔轍叉心
作為紮賚諾爾煤業公司旗下專門負責煤炭運輸的單位,鐵運公司堅持在修舊利廢和降本增效上想點子、定措施,近日,其下屬工務段對道岔轍叉心進行補焊獲得成功,修複一組道岔轍叉心即可節省成本經費約3.1萬元。
眾所周知,道岔是一種讓機車車輛從一股道轉入另一股道的線路連接設備,每當鐵道線上有列車通過時,道岔轍叉心因承重、受力較大,所以磨耗也最為嚴重。如果磨耗超標,就得把整組道岔全都更換,不僅耗時費力,還增加投入成本。
以往遇到這種情況,隻能拆下來舊的,換新的,一般更換一組道岔需要至少6個人,同時,還得配備一台軌道吊車跟蹤作業,期間,肯定會中斷行車數小時,運輸工作免不了會受到影響。
近些年,國鐵針對這種情況,應用有專門的打磨修補焊接技術。紮煤鐵運公司工務段在了解情況後,決心參考和嚐試。他們專門成立了技術攻關實踐小組,最初,用普通焊條在廢道岔轍叉心上嚐試修補焊接,沒有成功,後經鐵路部門技術人員指點,使用高錳鋼整鑄材質的TYD296專用焊條,效果較好。
試驗成功後,他們首先對下屬大橋車站5號道岔進行了修補焊接,隨即經行車碾壓,無異常變化,到現在曆經幾個月的觀察和使用,未出現任何問題,基本達到了預期目的。
工務段領導為此算了一筆賬,如果更換一組新的50型砼枕轍叉心,其單價約為2.5萬元,再加上吊車台班、人工及影響行車等幾項費用,合到一起就得消耗約3.1萬元左右的開支,所以說,這項修補焊接技術的成功應用非常有價值,降本增效的同時還可有效延長設備使用壽命。
他們一邊摸索,一邊總結經驗,不斷改進施工工藝,截止目前,該單位已經成功修複了5組轍叉心。
圖為:紮煤公司鐵運公司工務段職工正在焊接道岔叉心