300人玩轉90萬噸礦井 ——看永寧煤化如何打造高產高效礦井
坐落在伊寧縣境內的新疆公司永寧煤化,是一個隻有349人的礦井,年產量卻達到90萬噸,究竟是什麼原因讓他們如此高產高效?作為新疆公司第一個率先開展減人提效的示範單位,他們又是如何做到的,讓我們一起走進永寧煤化,探索其中的奧秘。
6月,那拉提草原鮮花遍布,被譽為人世間最後一滴眼淚的賽裏木湖再次變得湛藍,號稱“塞外江南”的邊城伊犁,處處生機盎然。新疆公司永寧煤化就坐落在伊寧縣境內,這是一個隻有349人的礦井,年產量卻達到90萬噸,究竟是什麼原因讓他們如此高產高效?
機構精簡 人員精幹
2008年11月,河南能源入疆之後,就在煤炭資源豐富的伊犁成立了伊犁永寧煤業化工有限公司,全力開辟北疆市場。
永寧煤化采用的是放頂煤開采工藝,含六層夾矸,對煤質的影響較大,加之周邊大型露天煤礦密布,生產成本極低,市場總體供大於求,競爭十分激烈。要想生存,就必須最大程度降低生產成本,打造人員精簡的高產高效礦井。
作為新疆公司第一個率先開展減人提效的示範單位,永寧煤化迅速確立了“機構精簡、人員精幹、技術精湛、管理精細、總體精致”的“五精”管理目標,將全礦人員控製在400人以內。
該礦把原有的安檢、生產、機電、調度等10個機關科室合並為現在的6個,將25名機關人員分流到生產一線,實現了機關科室的“瘦身”,當年直接減少管理成本100多萬元。
要做到減人不減產,人才培養是關鍵。綜采隊生產班班長鄭劍,原來隻會開采煤機、推溜子。通過一係列專業培訓,他不僅學會了機電檢修,而且熟悉了安全管理,成了名副其實的“多麵手”。在該礦,像他這樣一人多證、一專多能的人還有很多。永寧煤化通過深挖內部潛能,給每個人壓擔子、促成長,逐漸讓員工都發展成為了多麵手。
取消夜班優化組織
麵對從業人員不足,熟練工特別是專業機電檢修工緊缺的局麵,新疆公司以永寧煤化潘津煤礦為試點,組織專業人員多次進行研究推演,大膽打破常規,從2018年6月12日開始,率先在伊犁州煤礦企業中取消夜班生產。
這樣一來,夜班作業人員減少的45人全部充實到早班,員工工作精力更加充沛,效率也更高了。同時,調整檢修時間,實現了早班檢修4小時、生產4小時,中班正常生產,夜班僅安排循環注液、抽排水人員。夜班雖然不生產,但產量並沒有因此而減少,反而由原來每天生產3000噸提高到3500噸,全員工效每人每天增加了2.9噸。
通過優化生產組織,該礦全員工效由原來的8.98噸/工提高到18.34噸/工。通過完善放頂煤技術,優化頂板預裂方案,月度產量從最初的7.12萬噸逐月提升到11月份的15.25萬噸。
自治區煤監局北疆分局局長常源在檢查中感慨地說:“永寧煤化這種取消夜班生產的做法,既實現了減人提效,又有效提升了安全係數,值得推廣借鑒。”
創新工藝 提高效率
僅僅優化勞動組織還不夠,永寧煤化又聯合科研機構,千方百計在回采工藝上做文章。
該礦與北京煤炭科學技術研究院合作,共同研究,提高大采放比例,將采放比由1∶3提高到1∶5.08,使單產水平得到大幅度提高,從而大幅度提高了生產效率。
在采煤方式上,該礦以往采取“留三角煤端部斜切進刀,順序放頂煤”的方式,單循環時間較長,並且運輸設備功效較低,不利於提高產量。為了解決這個問題,該礦創新采用“不留三角煤端部斜切進刀,分段放頂煤”方式,每一循環可節約時間1個小時,有效提高了設備利用率及產量。
與此同時,該礦還大力推廣遠程監控、無人值守設備。如今,該礦皮帶走廊、井下泵房、主通風機房、變電站都已實現遠程監控、自動化運行。該礦機電科副科長嶽劉峰告訴記者:“不要小看這小小的變化,僅泵房無人值守這一項就可以減少開泵人員八九名,一年下來便可節省開支40多萬元!”
人員精簡、高產高效帶來的是實實在在的效益。2018年,在實際生產時間隻有6個月的情況下,永寧煤化實現營業收入1.07億元,創造利潤545.26萬元,成為集團公司9對虧損礦井中率先扭虧為盈的單位。