峰峰集團馬選廠從創新端發力推動精煤生產
峰峰集團馬選廠從創新端發力推動精煤生產
本網訊(通訊員 陳愛軍)今年以來,馬選廠把科技創新作為推動選煤工藝升級的動力源,補短板提質效,使選煤工藝不斷提檔進位,增強企業持續發展動能。
該廠針對生產經營難點和瓶頸問題,開展“命題式”創新攻關活動,將東部係統直徑1.4米的旋流器,更換為直徑為1.2米超級旋流器,進一步降低中煤、矸石損失,提升重介洗煤效率,改造後介質泵高壓電機電流降低10A,每年節約電費18萬元;在入洗原煤灰分與往年持平的煤質條件下,精煤回收率同比提高1.58%,多洗精煤2.77萬噸。創新利用手機APP技術,實現滏陽河泵站、電廠中水係統、壓濾車間濃縮機底流泵等工段設備的遠程啟停和監視改造,提高設備自動化水平,確保崗位無人值守和減員提效。年內再更換2台超級旋流器,新增一台精煤磁選機,一台三段濃縮機,拆除96平方加壓過濾機,完成中煤磁選尾礦TBS和壓濾機的技改任務;全麵發揮灰分自動檢測儀,進一步提高煤質檢測的及時性、精準性,科學指導洗煤生產。孫莊生產部根據原煤礦煤質變化後細粒級中煤損失偏高的情況,完成中煤磁選尾礦TBS分選改造,技術人員自行設計自主施工,先後完成5台設備、300米管道、6個非標溜槽的製作和安裝,並一次試車成功,改造後中磁尾-1.4精煤占量由30%降到5%以下,中煤灰分由35%提高到40%以上,精煤回收率提高0.3%,年創經濟效益800萬元以上。