峰峰集團馬選廠運銷科班組創新解難題
作者:陳愛軍
2019-11-14 16:30
來源:本站原創
峰峰集團馬選廠運銷科班組創新解難題
本網訊(通訊員 陳愛軍)今年以來,馬選廠運銷科以班組小改小革為依托,充分發揮職工創新創效小組優勢,通過技改解決生產難題。
該科注重收集生產實踐中遇到的難題,發動班組成員集思廣益,通過技術攻關給予解決。原煤卸車組為進一步提高卸車效率,總結出快速卸車方法,將卸車崗位與受煤坑、一道矸石操作崗位合並為一個班組,三個崗位人員實現AB角色互換,每班人員配置由14人降到9人,通過人員合理安排、組員密切配合、協調對外聯係等方法實施,每勾原煤重車卸車時間節約20分鍾,同時消除了車門關閉不嚴、鋼絲繩斷裂、車輛倉內掉道等安全隱患。對原煤空車防凍液噴灑工具、方式進行改進,解決了空車噴灑過程中存在末尾車噴不上、噴頭易堵塞、靠近噴灑人員一側車體噴灑不均勻等困難,提高工作效率的同時確保原煤凍車02manbetx.com 不再發生。
卸車組自製精煤高邊車車門關門器,原來2人操作3分鍾完成的工作,現1人用時30秒可單獨完成,每月提高裝車效率21小時,節約木塞4袋960個價值2880元。針對路運精煤空車長期使用,門縫撐大出現漏煤現象,特別是精煤比較濕的情況下容易 產生“外漲車”,發明外漲車處理器,再也不用動用鏟車、全部裝車工齊上陣處理外漲車,每月節約鏟車、人工費用1.6萬元,車輛延時費2萬元,年降低費用消耗43.2萬元。
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