鐵峰煤業公司“自製自修”全員深度挖潛增效
鐵峰煤業公司“自製自修”全員深度挖潛增效
鐵峰煤業公司通過開展“我為企業發展建言獻計”活動,不斷加大技術創新和修舊利廢力度,采用自產的替市場采購的,能自修的堅決不外委的做法,亮點頻現,極大地降低了生產成本,為公司節約了大量的資金,助力企業高質量發展。
該公司依托“鬆秀創新工作室”、加工廠等創新平台,積極發揮技術優勢,做到了能自製的不外購,取得了良好的經濟效益。他們針對井下的支護材料用量大,市場價格高、回貨周期長等問題,組織生產骨幹、技術大拿進行技術攻關,相繼攻克了金屬網、錨杆、鋼帶、托盤、U29鋼梁等多個產品的技術難題,產品合格率達100%,基本滿足了公司井下支護材料的需求,最大限度降低了生產成本。
“我們自己生產的這些支護材料質量非常好,生產成本是采購價的三分之二,甚至更低,就拿U29鋼梁來說,一架的市場價是3000元,我們自己生產的成本是2442.58元;錨杆的市場價是43元,我們自己生產的成本是37.12元……同時,我們實行的是訂單式加工,井下需要什麼,我們就加工什麼;產品交付及時,物資積壓問題基本不存在”,加工廠謝廠長如數家珍地介紹著。
在修舊利廢方麵,該公司組織技術能手、大拿,積極開展自修,基本實現了電纜、托輥、軸承、壓液壓膠管接頭、氣動風鎬、液壓馬達、錨索機等多種物資、設備、配件維修不出礦的目標。比如,井下刮煤棒經過長期使用,磨短磨薄,在拆卸過程中造成大多數異型栓絲口不能擰上螺母,不能正常使用。過去都是直接換新的或者拉倒外委公司維修,現在通過修理絲口後異型栓,焊接鋼板等寄到工序後,就可以再次重複使用。
“我們算了一筆帳,一根新的刮煤棒3000多元,修複的材料都是來自井下回收的廢舊物資,成本基本為零,修好一根就是相當為公司節約出了一根刮煤棒。”,正在進行維修作業的文師傅指著已經修複出的500餘根刮煤棒自豪地說。他們還根據員工貢獻的金點子、好建議,利用回收的廢舊物資,自行設計加工了托輥拆卸機、自動電纜和皮帶繞線機等維修輔助設備,提高了修理能力,提高了機電設備的完好率、開機率,大大減少了設備維修的外委費用。
通訊員:張誌強
電話:15634928156
單位:鐵峰煤業公司