“玩轉”鑿岩台車 贏得效率大增
截止3月26日,皖北煤電任樓礦掘進區在中六軌道大巷月度進尺達到100米,本月有望突破110米。而此前2月份,17天的進尺也達到了52米,在掘進攻堅戰中,創造了一個又一個好成績。
助推這些好成績實現的因素有多方麵,但有一位“功臣”不得不提,那就是液壓鑿岩台車。
說起這台液壓鑿岩台車,它2019年7月份從兄弟礦轉運到任樓礦,對該礦來說雖然是第一台鑿岩台車,但卻不是嶄新的,而是被使用過的“二手”,且不能正常運轉。
“當時設備管路磨損嚴重、閥組損壞、增壓泵不能正常運轉,多處要件損壞,哪哪都有問題”,談起對鑿岩台車的初印象,掘進區區長黃文喜這樣說。“今天這個壞,明天那個壞,耽誤事,工人都不願意用,誰用誰害怕”。
既然不能用,為什麼不放棄?
“從設備性能來講還是挺好的,主要不能正常使用,影響生產進尺。相對於風錘打孔來講,鑿岩台車速度快、效率高,鑽杆成本低,施工質量也高,更有利於安全生產,好處還是很多的”。該區機電班長張宜華說。
針對舊設備出現的諸多問題,掘進區找到病因,逐一破解。
起初,馬達引繩經常性出現斷繩現象。4天左右就要斷一次,前後斷了8次。引繩斷了,設備隻能停止,工作不能繼續。聯係廠家要配件很費時間,進尺受到了影響。
對此,該區組織人員對馬達引繩進行診斷,下決心找到病因。機電班長張宜華根據引繩運行軌跡,大膽判斷引繩短了,導致運行中過緊,容易造成斷裂。張宜華將原長4.1米的引繩,延長了10厘米,引繩變成了4.2米,改造之後,使用了幾個月也沒有壞過。
去年10月份,鑿岩台車馬達動力不足,釺尾漏水嚴重,打眼過程中總出現粘杆、堵釺子現象。掘進區拆開設備找原因,發現裏麵的軸套與軸腔不同心,他們到二分廠(機械總廠二分廠)通過車床改造,使軸套與軸腔回歸同心,問題解決了。
就這樣,鑿岩台車的問題一個個被破解,設備運轉正常了,岩巷進尺得到了推進。
以前風錘打孔,打70-90個孔,需要5個人、4個小時,還要小心片幫漏頂。現在隻需要2個人、2個小時,節約了人力,提高了時效,而且人員站在6米以外,啟動設備操作就行了,安全性提高了。
“新設備、新工藝好處確實明顯,單人單月工效明顯提升,傳統工藝隻有1.2米-1.5米左右,現在新工藝2米以上”,掘進區黨支部書記蔡君說。“還有就是,現在設備運行順暢了,又方便又安全,員工都愛用。再讓大家使風錘他們都不願意用了”。
新設備、新工藝的優點,讓員工愛上了鑿岩台車。勤注油、勤檢查,發現螺絲鬆動,及時緊固。操作中,開機前重點搞好安全確認,先接水,保證油路降溫,符合規定再開機。打眼前,將杯中加滿油,保證鑿岩台車的潤滑性。開眼時,深度超過300mm後,再逐步加壓推進。平時通過聽、看、摸,排除隱患,時刻用心保護這位好“功臣”、好夥伴。