峰峰集團羊東礦一機電區“三個創新”實現降本增效
今年以來,峰峰集團羊東礦一機電區針對生產過程中遇到的難題,不斷增強創新能力,通過管理創新、集智創新、改造創新,既提升工作效率,又實現了降本增效。
管理創新降成本。該區深化節支降耗工作,加大廢舊物料、設備的回收再利用,嚴格回收指標考核,激發全員“我要節約”的競賽氛圍。每周對井上、下各地區的材料使用情況進行動態檢查,對現場存在跑、冒、滴、漏等浪費行為,直接對責任人進行處罰。定期開展“廢舊物料大回收”,對回收的舊設備進行嚴格揀選、鑒定,按照生產需要再加工、再改造,減少成本支出。
集智創新破瓶頸。該區以調動全體黨員參與創新創效熱情為重點,圍繞中心工作和“艱苦奮鬥”主題,創新實施“課題製攻關”活動,破解瓶頸難事。針對螺旋篩在工作中產生的大量揚塵,導致集氣罩抽成效果不佳的實際,該區立即結合當前情況製定相關措施,采取將廢舊的風管布和廢舊皮帶裁剪成一米左右,對螺旋篩機尾三側進行密閉,有效提高了抽塵效率。為解決主斜三部機道煤塵較大,人工灑水耗時費力的問題,該區分工協作,自製井下噴霧防塵簾,不斷改善了井下作業環境。
改造創新促升級。主煤二部皮帶是連接一坑和二坑運輸的關鍵,機道長度917米,配套2台為660V的電動機,其輸送量為450T/h,電動機、減速器、聯軸器等機械零部件較多、故障點較多、日常維護量大。針對此項問題,進行現場研究,開展技術攻關,將電動減速機傳動改為永磁滾筒傳動,省去了電機和減速機在巷道中占據的位置,實現低速大扭矩啟動,總功率由220kw降低至180kw,每小時降低功耗40kw。永磁滾筒改造後,每月可減少用工2人,全年創效達7萬餘元。
(王琦)