峰峰集團馬選廠高效運行力保生產目標實現
峰峰集團馬選廠高效運行力保生產目標實現
本網訊(通訊員 陳愛軍)進入5月份,馬選廠狠抓精煤生產過程管控,細化精煤指標考核,不斷提升洗煤效率,全力生產力保“雙過半”目標實現。
該廠定期深入原煤礦礦井了解生產和煤質變化情況,準確掌握各礦原煤產量、指標和理論產率,個舊各入洗礦原煤灰分、粘結指數、硫分不同,通過多次浮沉試驗,確定肥瘦煤配比轉換指標方案;完善配煤入洗指標快速計算公式,第一時間拿出多種配比方案。根據原煤入洗量和產品分流量不同時精煤灰分變化情況,及時改進浮選密控工操作方法,在三個生產單元間開展全方位對標,通過內部對標促使現場管理水平提升;合理安排生產和設備檢修時間交替順序,根據銷售需求、煤種庫存合理組織肥、焦精煤生產,全力降庫存保銷售。
該廠針對生產過程中高灰細泥積聚,洗煤循環水濃度增加的現象,積極采取增設絮凝劑加藥點,調整絮凝劑添加量等應急措施,保證生產循環水質,改善一段濃縮機沉澱效果,通過增加高頻篩上出料量,降低二段濃縮機入料濃度。根據西部生產係統中煤損失偏高問題,通過縮小潤濕管直徑,提高旋流器入料壓力,合理調整物料分流量,控製係統煤泥含量等措施,將中煤損失控製在4%以下。在磁選機溢流堰兩側加裝擋板,減少分選回收盲區,有效解決了磁選機滾筒兩側磁場弱回收率低的問題,確保精煤單機灰分合格率大幅提高。馬選廠高效運行力保生產目標實現
本報訊(通訊員 陳愛軍)進入5月份,馬選廠狠抓精煤生產過程管控,細化精煤指標考核,不斷提升洗煤效率,全力生產力保“雙過半”目標實現。
該廠定期深入原煤礦礦井了解生產和煤質變化情況,準確掌握各礦原煤產量、指標和理論產率,個舊各入洗礦原煤灰分、粘結指數、硫分不同,通過多次浮沉試驗,確定肥瘦煤配比轉換指標方案;完善配煤入洗指標快速計算公式,第一時間拿出多種配比方案。根據原煤入洗量和產品分流量不同時精煤灰分變化情況,及時改進浮選密控工操作方法,在三個生產單元間開展全方位對標,通過內部對標促使現場管理水平提升;合理安排生產和設備檢修時間交替順序,根據銷售需求、煤種庫存合理組織肥、焦精煤生產,全力降庫存保銷售。
該廠針對生產過程中高灰細泥積聚,洗煤循環水濃度增加的現象,積極采取增設絮凝劑加藥點,調整絮凝劑添加量等應急措施,保證生產循環水質,改善一段濃縮機沉澱效果,通過增加高頻篩上出料量,降低二段濃縮機入料濃度。根據西部生產係統中煤損失偏高問題,通過縮小潤濕管直徑,提高旋流器入料壓力,合理調整物料分流量,控製係統煤泥含量等措施,將中煤損失控製在4%以下。在磁選機溢流堰兩側加裝擋板,減少分選回收盲區,有效解決了磁選機滾筒兩側磁場弱回收率低的問題,確保精煤單機灰分合格率大幅提高。