平煤神馬集團創新爆注一體化先進工藝 解瓦斯治理難題
目前,中國平煤神馬集團絕大多數礦井已進入深部開采階段,伴隨而來的高地應力、煤與瓦斯突出等複合動力災害威脅越來越嚴重,已經成為製約該集團煤礦安全發展的重大瓶頸。
為此,中國平煤神馬集團以科技創新為引領,不斷探索突出煤層的瓦斯治理之策,與中國礦業大學聯合攻關,共同研發了爆注一體化工藝,有效破解了突出煤層瓦斯治理難題。今年3月,這一工藝被收入國家煤礦安監局發布的《煤礦安全生產先進適用技術裝備推廣目錄(第四批)》中。
“過去,我們采用鬆動爆破和卸壓注水技術防突,但是操作起來工藝繁瑣、職工勞動強度高,而且實施效果不佳。”中國平煤神馬集團十礦礦長、時任攻關小組組長朱同功說。作為煤與瓦斯突出礦井,十礦在推進深井、低透煤層重點回采工作麵時,時常麵臨卸壓、防治瓦斯、煤體固化、降塵等技術難題。
2017年,十礦技術人員在改進防突技術的過程中發現,鬆動爆破在釋放地應力和瓦斯方麵效果顯著,而水力耦合爆破可以進一步提升爆破效果。隨後,他們提出了大膽的設想,能否充分利用爆破後的裂隙發育、注水效果顯著的特點,將鬆動爆破和卸壓注水結合起來,研發出深井、低透煤層爆注一體化技術工藝及其配套裝備?
有了想法後,中國平煤神馬集團邀請中國礦業大學研究團隊聯合攻關,在十礦成立了攻關小組,將己15、16—24100工作麵作為試點,在采煤工作麵鑽孔預抽達標的基礎上,對爆注一體化工藝進行積極探索。
“由於爆注一體化工藝是以快速封孔注入的水替代砂子,以黃泥作為爆破封孔介質,因此成功的關鍵取決於兩方麵。一是封孔器的選材,不僅密封要嚴實,而且耐壓性要好;二是如何不受水介質的影響,將炸藥安全送至孔底。”朱同功告訴筆者。
在試驗初期,攻關小組經過反複試驗,發現采用高壓注水膠囊封孔器替代原先的黃泥封孔,能夠收到良好的封堵效果。於是,他們在己15、16—24100工作麵開始推廣使用這種封孔器。
但是,朱同功在隨後的一次八點班盯班中發現,被替代的高壓注水膠囊封孔器耐壓性很差,僅使用一次就會磨損,無法複用。
為了提高封孔器的耐壓性,升井後,朱同功立即聯係了該封孔器的生產廠家、加工廠家和中國平煤神馬集團瓦斯研究院,對該封孔器密封鋼圈和膠囊材質進行調整,直到晚上十點多,才確定了有效、可行的工藝方案。
啃下了第一塊“硬骨頭”,攻關小組又開始思考如何將炸藥安全送至孔底這一技術難題。他們用了3個月,開展了近百次試驗,最終開發出專用的裝藥倉和送藥杆,既可以保證炸藥安全、快速送入孔底,又能夠在塌孔或拒爆時將炸藥拔出。
在爆注一體化工藝實施過程中,攻關小組不斷改進煤層高壓注水工藝,利用注水封孔器對工作麵卸壓鑽孔進行高壓注水,進一步提高了煤層注水效果。
“采用爆注一體化工藝後,我們不但實現了應力前移、煤體塑性增強、瓦斯釋放更到位、降塵效果更好等目標,而且提高了鬆動爆破的安全係數,降低了職工的勞動強度,提高了作業效率,節約了生產成本。”朱同功高興地說,“相關數據顯示,爆破30分鍾後,突出煤層的絕對瓦斯湧出量每分鍾由0立方米到19.3立方米增至10.3立方米到38.52立方米,平均湧出量每分鍾由3.38立方米增至20.19立方米。”
目前,爆注一體化工藝已在中國平煤神馬集團六礦、八礦、十礦、方山新井等煤礦應用。