陝西建新煤化機修廠“粗糧細做”煥發廢舊材料“第二春”
陝西建新煤化機修廠“粗糧細做”煥發廢舊材料“第二春”
今年以來,陝西建新煤化公司機修廠在持續加強員工成本節約意識的基礎上,著力推進創新文化向班組和崗位延伸,強化精細化管理,鼓勵員工開拓思維,從廢舊材料中“淘寶”,“粗糧細做”,在減少新材料使用的同時,煥發了廢舊材料“第二春”。
隨著礦井生產能力的不斷提高,機修廠承擔井上下加工、修理、檢修的任務日益增多,材料的需求也越來越大,為減少材料的投入,該廠對廢舊材料進一步挖潛整理,“整形瘦身”,將廢舊材料長變短、寬變窄、粗變細、再次加工投入生產。他們將井下2000多米的廢舊皮帶加工成規格為300mm×200mm×50mm的彈性皮托板40000多塊,取代了木托板,經過工業試驗測算和在錨杆支護巷道的實際應用,支護效果明顯優於木托板,僅此一項為公司節約成本66萬元,取得了較好的經濟效益和使用效果。
由於人員緊張,部分設備老化,以往公司的大型設備都是外委修理,耗時長且各項費用高。該廠結合生產經營實際,克服重重困難,將刮板運輸機的機頭、溜槽等部件的修理任務接到手中,他們采取廢舊堆“淘寶”回收、拆卸廢舊設備的辦法,將舊件複用,降低材料費、工時費、修理費。僅三季度,他們利用廢槽子中部加工柱靴500塊,節約資金5.5萬元;修複綜采工作麵和轉載機報廢槽子共8節,節約資金30萬元;回收加工錨杆2000根,節約資金9萬元。在公司三四季度“追趕超越”點評會上機修廠曬出了他們“提質增效、降本增效、創收增效”的亮眼成績單。
為了擴大修理範圍,他們還不斷利用廢舊物品進行小改小革。為解決井下衝塵拉管收管費時、費力的問題,該廠廠長張紅生和技術員李金生經過反複設計、實地論證,運用廢舊材料自主加工的“盤管器”大大解決了井下一盤區總回風巷衝塵難的問題,功效較之前提高了3倍。目前,該技術已在井下多條巷道推廣使用,效果顯著。(陝西建新煤化:李金生)