峰峰集團馬選廠運銷科班組“四自”降本提效
峰峰集團馬選廠運銷科班組“四自”降本提效
本網訊(通訊員 陳愛軍)今年以來,馬選廠運銷科以“四自管理”為抓手,本著“能修不換,自製自用”原則,充分調動班組自修自製的積極性,鼓勵職工自己動手降費用提效率。
該科深入開展節支降耗、修舊利廢等創新創效活動,職工用自主維修為企業降本增效。推土機組對更換下來的機油粗濾芯,用柴油混合稀料的液體首先浸泡濾網,再利用修車風槍把濾網吹幹淨;用棉紗一點點將磁鐵濾芯擦拭幹淨,組裝後重新安裝使用,一個濾芯可重複使用3到4次,每年節約材料費6000元。卸車組自製精煤高邊車關門器,原來2人操作3分鍾完成的工作,現1人用時30秒可單獨完成,每月提高裝車效率21小時,節約木塞4袋960個價值2880元;針對路運精煤空車長期使用,門縫撐大出現漏煤現象,特別是精煤比較濕的情況下容易產生“外漲車”,發明外漲車處理器,再也不用動用鏟車、全部裝車工齊上陣處理外漲車,每月節約鏟車、人工費用1.6萬元,車輛延時費2萬元,8月19日夜班裝車甲班充分發揮新工具作用,全體組員密切配合通力合作,單班裝精煤重車97輛,刷新裝車記錄。卸車組職工為提高原煤卸車速度,自製原煤卸車拐把式開門器,焊製多把長把煤鏟配備到各班組,原來存在的開關車門慢、濕煤粘車體等問題迎刃而解,卸40輛原煤車提速20分鍾,通過新工具的使用,卸車組單班卸車160輛,創今年卸車最好成績。