五陽煤礦:創新管理降成本增效益
五陽煤礦以創新要效益,向管理降成本,大膽運用新技術、新工藝,對標對表,創造性的開展工作,有效解決了製約礦井安全生產的多項技術難題,為礦井集約高效安全生產夯穩根基。
該礦積極推進沿空留巷雙對標項目,結合礦井自身工作實際,通過深入兄弟單位調研,現場論證03manbetx ,製定了可行性實施方案,通過將采區剩餘工作麵進行沿空留巷初步設計,可多回收采區煤柱142萬噸原煤,產生了可觀直接的經濟效益;並運用新型非金屬玻璃鋼錨杆應用,在7521運輸巷首次創新使用新型非金屬玻璃鋼錨杆支護,經過現場礦壓數據收集、03manbetx 、總結、反饋、優化提升等五步走方式,有效解決了工作麵回采期間端頭、尾的割煤效率低,解決了采煤機切割金屬錨杆易產生火花存在的安全隱患。
該礦通過在7609運輸巷推廣使用“錨杆張拉技術”,采用專用鎖具、專用千斤對巷幫錨杆施加預緊力,達到二次緊固效果,改變了以往擴幫後巷幫超長舊錨杆需全部鋸掉,再重新補打新錨杆進行支護方式,從而減少了擴幫支護施工工序,加快了巷道修複進度,較傳統工藝相比,每米可減少材料及人工費用約350元。
該礦根據礦壓顯現規律和頂板岩層條件,結合工程爆破實際數據、條形炸藥的爆破規律和爆破裂隙圈的技術,通過優化工作麵頂板預裂設計,采用密集切頂耦合爆破技術,使初采階段基本頂完全垮落距離縮短6—9米,有效提高綜采工作麵初采期間安全係數,使工作麵提前進入找底階段,減少底煤流失1.2萬噸,產生直接經濟效益約600萬元。
該礦針對運輸巷收縮底鼓嚴重現象,通過在回巷推廣切頂卸壓技術,減少回采動壓對相鄰巷道的礦壓影響,從而降低巷道維修率,減少擴幫拉底修巷投工量4人/m,減少支護材料費608.1元/m,僅人工費和材料費節省1808元/m;水倉氣動排淤清汙泵引進與應用,解決了該礦水倉使用周期短、清挖頻繁、清挖工作量大的問題,在井下水倉引進試用礦用氣動清淤排汙泵,采用機械挖倉工藝,相比傳統人工清挖工藝,在減輕工人勞動強度的同時,減少人工投入2-3人/班,縮短工期7天,降低了清挖費用30%。、
五陽:陳育新