峰峰集團馬選廠依托創新優化工藝提能降耗
峰峰集團馬選廠依托創新優化工藝提能降耗
本網訊(通訊員 陳愛軍)去年以來,馬選廠本著“創新做強”的發展理念,堅持科技創新技術改造不停步,全力優化洗煤工藝流程,創新和節能創效能力顯著提高。
該廠針對原有跳汰機洗煤效率低、能耗高、入洗量小的問題,通過節能、擴能改造,原煤小時處理量達到在750噸以上,洗煤工藝和產品指標均達國內領先水平;根據壓濾機生產過程中耗電量大、維修頻繁的情況,自主安裝兩台新壓濾機,同時停開兩台250KW的加壓配套低壓風機,每年可少用電250萬kwh,節約電費150萬元。依據入洗原煤煤質特點,將原有重介旋流器更換為超機旋流器,因新旋流器所需壓力低,將配套使用的3077#合介泵泵葉輪進行改小,每月可節約電量4.5萬kwh,年節電量達到54萬kwh,折合電費32萬元,同時減少設備磨損降低02manbetx.com 率,保證生產係統穩定運行,通過對生產工藝技改,使企業煥發新活力。
該廠成立創新研究中心,對一廠三部現有生產工藝狀況展開詳細調研,圍繞生產、經營、環保等重點工作,建立創新工作運行機製,所有改造項目由技術人員自行製定方案,繪製施工圖紙,安裝調試後投入生產。每月定期召開創新成果發布會,各單位“創新工作室”圍繞優化生產工藝、提高工作效率、增加經濟效益等方麵確定課題,廣泛開展創新創效活動,針對不同時期生產經營的難點和瓶頸問題,開展技術攻關、技能培訓、設備改造的等活動,今年已發布創新成果55項。