峰峰集團馬選廠依托創新優化工藝提能降耗
峰峰集團馬選廠依托創新優化工藝提能降耗
本網訊(通訊員 陳愛軍)今年以來,馬選廠本著“創新做強”的發展理念,堅持科技創新技術改造不停步,全力優化洗煤工藝流程,創新和節能創效能力顯著提高。
該廠針對原有跳汰機洗煤效率低、能耗高、入洗量小的問題,通過節能、擴能改造,原煤小時處理量達到在750噸以上,洗煤工藝和產品指標均達國內領先水平;根據壓濾機生產過程中耗電量大、維修頻繁的情況,自主安裝兩台新壓濾機,同時停開兩台250KW的加壓配套低壓風機,每年可少用電250萬kwh,節約電費150萬元。依據入洗原煤煤質特點,將原有重介旋流器更換為超機旋流器,因新旋流器所需壓力低,將配套使用的3077#合介泵泵葉輪進行改小,每月可節約電量4.5萬kwh,年節電量達到54萬kwh,折合電費32萬元,同時減少設備磨損降低02manbetx.com 率,保證生產係統穩定運行,通過對生產工藝技改,使企業煥發新活力。
該廠針對精煤旋流器的分選壓力、密度、灰分變化,浮選機的來料穩定、分料均勻等問題,利用移動式監控設施對選煤皮帶機、脫介篩等崗位巡檢,提高生產係統連續運轉的可靠性;通過在線視頻判斷尾煤灰分、X射線測精煤灰分等措施,從提高技術檢查精度入手,全麵提高選煤效率。將壓風機、合介泵等重點設備數據接入生產集控係統,智能處理設備故障,提高設備自保能力;新增深錐濃縮機、浮選機等關鍵設備,攻克入洗難洗煤時生產係統惡性循環的瓶頸,確保質量指標達標。