任樓礦提質增效 打造經濟效益“聚寶盆”
皖北煤電集團九屆一次職代會上,集團公司黨委書記、董事長龔乃勤指出:全公司煤炭灰分平均降低1個百分點,相當於增加25萬噸商品煤、創造1.5億元收益。任樓煤礦認真貫徹落實職代會精神,圍繞集團公司“降灰就是增產”理念,積極行動,緊抓煤質管理,將煤質管理工作落到實處。一、二月份,該礦已累計銷售商品煤25.87萬噸,其中精煤14.92萬噸,二月份在過斷層的情況下,商品煤訂單完成率102.2%,精煤訂單完成率122.8%,實現經濟效益最大化。
凝聚思想共識,定好提質增效“主基調”。
思想是認識的基礎,思想的堅定決定了行動的魄力。礦黨委充分發揮黨建引領作用,大力開展形勢任務教育,深入貫徹集團公司“提質增效”理念,進一步統一思想,凝聚共識。每月組織開展煤質管理03manbetx 會,深入剖析提質增產和精煤創效的關鍵點,利用經營管理會、班前會等形式,講清煤質提升必要性,堅定提質創效的發展信心。礦持續加強煤質監督考核,落實《煤質管理辦法》,把“提質增效”思想和幹勁凝聚到目標任務上來。每月初對采煤工作麵下達煤質灰分指標,實行超灰扣產,降灰獎產的管理製度;月末對日常煤質管理、月度煤質指標完成等進行綜合考核,將考核結果與工資掛鉤,做到人人有責任。同時對違反煤質管理規定的單位和個人嚴格按製度處罰,及時在掛網通報,將煤質檢查情況掛網公布,今年一、二月份,進行煤質檢查67次,處罰17人次,進一步強化了職工的質量意識。
創新洗選工藝,打通精煤增量提效的“主渠道”。
該礦為實現精煤最大化,不斷引進新設備,為提高洗煤效率增添技術支撐。
引進中煤再選係統。該礦過去采用跳汰機做為主洗設備,洗煤工藝較為落後,洗選效率低,從而導致跳汰中煤帶精煤情況嚴重。在分選粒度較細的原煤時,由於跳汰機中煤段篩板篩孔尺寸較大,開孔率較高,中煤量難以控製在穩定水平,中煤產率遠大於中煤含量。通過增設中煤再選係統對跳汰中煤進行分選,有效回收了其中的精煤產品,既增加了企業效益,又避免了煉焦煤資源的浪費。
增設TDS智能選矸係統。傳統原煤準備車間采用篩分+人工手選的生產方式,存在人工手選勞動強度大、塊精煤回收率低,預排矸環節排出的矸石量少、入洗原煤灰分高等弊端。TDS智能選矸係統提高了塊精煤回收率,增加了預排矸環節矸石排出量,減少了後續入洗係統加工費。通過不斷完善、改進TDS矸選係統,彌補工藝漏洞,精煤效益得到不斷提高。
“新增設的中煤再洗和TDS智能選矸係統,改變了以往精煤損失的局麵,讓精煤產率提高了10個百分點,2020年下半年創效3840萬元。”該礦經營礦長胡雙喜介紹到。
打通“管理鏈條”,唱響提質增效 “主旋律”。
緊盯生產源頭,抓好原煤灰分。該礦加強管理舉措,嚴格落實煤質管理製度,打通全過程“管理鏈條”,緊盯生產源頭,嚴控原煤灰分。采煤工作麵通過加強頂板管理、精準過斷層等措施提高煤質。在72510N工作麵過斷層時,麵對夾矸較厚、頂板壓力大的情況,采取降低采高、頂板超前管理的措施提高煤質;72511工作麵偽頂較厚、掉頂較多,采取了加強頂板管理、合理控製采高少割頂底板矸石的方式提高煤質。掘進工作麵全部采取煤、矸分裝分運的措施,嚴格煤質管理,把控掘進煤質量。井下修護等施工點的雜物、矸石、髒雜煤等必須單獨裝車升井,嚴禁水、垃圾、矸石等在運輸過程中進入運煤係統,最大限度減少原煤含矸量。
加強多方位保障,推進提質增效。該礦成立以礦長為組長,總工程師、經營礦長為副組長的煤質領導小組,層層抓管理,層層抓監督。設立煤質運銷科為主、技術科、地測科、安監處、調度所、經營管理部為的聯責單位,細化煤質責任,對煤炭的配采及運輸環節實行動態跟蹤管理,嚴把煤質采運關。通過每5日采一次生產檢查煤樣,作為采區獎扣產的依據,月初對采煤工作麵下達煤質灰分指標,實行超灰扣產,降灰獎產的管理製度,月末對日常煤質管理、月度煤質指標完成等進行綜合考核,形成“日檢查、周抽查、月考核”管理閉環。礦黨委積極探索,勇於創新,以“精煤效益最大化”為目標,大力開展“洗煤狀元”活動,讓幹部動起來,讓職工融進來,讓保障跟上來,讓效果好起來,使煤質管理工作抓在常、幹在常,精煤產出率一路飆升,實現提質創效新突破。