煤業集團成莊礦:自製水力切割固定裝置讓放頂工藝更加安全高效
煤業集團成莊礦:自製水力切割固定裝置讓放頂工藝更加安全高效
煤業集團成莊礦堅持以現場難點作為創新起點,持續推進工藝革新,為企業安全高效發展提供可借鑒經驗。
當前,成莊礦綜采工作麵采用“兩進一回”通風方式,為避免出現采空區瓦斯積聚,以及頂板大麵積垮落、造成瓦斯瞬間湧出等風險,通常采用對頂幫錨杆、錨索進行退錨的方式,保證上隅角正常垮落,但是由於部分錨杆、錨索受頂板壓力等原因導致彎曲、變形、外露長度不足等情況,使用退錨千斤頂無法對此類錨索進行退錨,造成了頂板壓力無法釋放,上隅角懸頂麵積超距等現象。
為此,該礦綜采準備隊嚐試用水力切割機進行切割達到退錨的效果,但通過初期的多次試驗,發現廠家提供的水力切割機槍頭無法在錨索上固定、且不能隨意調整方向,操作不方便。
為解決這一難題,該礦綜采準備隊技術人員,自製了水力切割固定裝置。該裝置以一塊長為12cm,寬為10cm的廢舊鋼板,作為水力切割槍頭的吸附固定麵。另外截取1根直徑大於鎖具,長度為12cm的廢舊鋼管,在鋼管中部位置打兩個孔焊接兩個φ16 mm的螺母,安裝好配套螺絲,作為鎖具固定部分。為了增加靈活性和實用性,將鋼管切成兩半,用合頁連接起來,讓鋼管成開合形態,並將鋼板和鋼管平行焊接為一體,就組成了水力切割的專用固定機具。在使用時隻需用一條長約30cm的小鏈,在其兩端各連接一個閉合鉤,將水力切割固定裝置掛於頂板,就可進行切割作業。
通過自製水力切割固定裝置,將水力切割應用到綜采工作麵退錨工藝上,實現了退錨工藝的改進,降低了工人的勞動強度,大大提高了安全係數和作業效率。