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PZL460-150破碎機無人值守自動啟停裝置設計應用

  導語:煤礦井下設備無人值守是智能礦山建設的關鍵一環,而采煤工作麵上安裝的破碎機的自動化控製程度,也影響工作麵的正常生產效率。本期轉化果平台推薦的《PZL460-150破碎機無人值守自動啟停裝置設計應用》成果,通過安裝紅外線傳感器等設備有效地實現采煤工作麵破碎機無人值守、自動啟停、破碎機與輸送機連鎖等功能,提高礦井自動化水平。

  一、研究目的

  實現采煤工作麵破碎機無人值守、自動啟停、破碎機與輸送機連鎖等功能,提高礦井自動化水平。

  二、研究內容

  利用紅外感應啟停破碎機和皮帶連鎖:2個紅外傳感器 、一台遠程控製器。

  紅外傳感器放在破碎機料鬥兩側,控製點接入遠程控製器,遠程控製器接入破碎機電控箱內,當梭車運行至破碎機處阻擋紅外傳感器後,5秒後通過遠程控製器啟動破碎機,2分鍾後破碎機自動停止(通過測試2分鍾煤可出完)。

  輸送機和破碎機連鎖,輸送機開機後破碎機方可啟動,輸送機停止後破碎機也停止。如圖和視頻所示。

  圖1 現場安裝圖

  三、應用效果

  通過應用測試,該項設計完全滿足無人值守和自動啟停要求,為無人值守自動化工作麵實現提供實踐經驗,在生產作業過程中可節省人工,在無人值守自動化工作麵的建設過程中邁出了很大的一步。該項設計技術含量高,控製方便,更節省人工,在實踐中可廣泛推廣應用。

  圖2 紅外線傳感器

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