煤礦快開壓濾機壓榨工藝改造
一 項目背景
為降低煤泥產品含水率,必須對壓濾機產生的煤餅進行壓榨,並進行有效的返吹,降低煤泥水進入濾餅的各種因素。而且要增大煤泥處理量,由於設備過濾麵積無法改變,主要手段是縮短進料和壓榨所占用的時間,減少壓榨放料的循環時間,達到減少煤泥含水率,增大處理量的效果。
二 成果內容
1.研究重點
對板式壓濾機處理煤泥效率進行03manbetx ;
對煤泥濾餅含水率進行03manbetx ;
對濾液水煤泥顆粒濃度進行03manbetx 。
圖1 壓榨方式改造前
2.改造內容
(1)利用水的不易壓縮性,同時增大壓榨壓力,減少煤泥濾餅的壓榨時間,以達到提高生產效率;
(2)對原有返吹管路進行改造,減少壓濾機中未經壓榨部位的煤泥水再次進入煤餅,從而確保脫水效果;
(3)增加自動控製係統,按壓榨時間自動進行入料、壓榨、卸壓、返吹、卸料、壓緊的一個循環。
(4)增加高壓清洗設備,對濾布進行衝洗,確保煤泥不堵塞濾布。
圖2 壓榨方式改造後
圖3 壓榨方式改造前、後煤泥含水量對比
三 應用效果
改造前壓榨時間1小時20分鍾,煤泥含水率35%~37%,改造後壓榨時間40分鍾,煤泥含水率22%~23%,每台設備單位時間內煤泥處理量大大增加;減少了係統循環水濃度,減少了介質消耗成本和管路及閥門配件的磨損與消耗。改造後,每年節約濾板50塊、濾布85塊,每年可節約15.5萬元。