空壓機冷卻器除垢係統裝置
一、項目背景
空壓機冷卻係統常常因冷卻水水質不達標,冷卻水水流量不足導致水溫高於40℃,各種水垢成分大量從水中析出,附著在冷卻器壁上,嚴重影響冷卻器的散熱效果,定時必須對空壓機的冷卻係統進行除垢。
為解決此問題,技術人員通過研究采用循環酸洗法除垢,將一定量的除垢劑放入除垢池中,加入適量的清水配置好酸洗溶液,通過除垢係統裝置組成循環回路,對空壓機冷卻係統的水垢進行清洗。
二、研究內容
1.結構組成
該裝置充分利用現有設備,增加酸洗池及輔助管路組成空壓機冷卻器除垢裝置。
2.工藝流程
當空壓機的控製界麵出現“排氣溫度過高”預警時,停止壓風機,關閉涼水池的閥門,打開除垢池的閥門,原回流涼水池的閥門關閉,打開回流除垢池的閥門,對冷卻器進行除垢,當回水管的水不渾濁後,恢複原狀態,對空壓機進行冷卻。工藝流程圖如下圖所示。
3.裝置特點
該裝置在原水冷卻係統的基礎上增加了除垢係統,兩係統有機結合,構思精巧獨特,大大節約加工成本。經濟實用,使用方便,效率高,除垢效果好。適用條件為水冷卻的空壓機,冷卻水的PH值大於9。
三、應用效果
在沒有使用該裝置前,每半年需要更換新的前、後冷卻器,空壓機油運行2000小時更換1次。人工清理1台冷卻器的水垢需要2人3班次。每年因冷卻器效果差,導致排氣溫度過高而停機,影響正常供風達50小時。
使用該裝置後,空壓機每年不再更換新的前、後冷卻器,空壓機油運行2500小時更換1次,避免了因空壓機排氣溫度過高而停機,延長了空壓機的使用壽命,直接節約經濟成本每年達5.6萬元。
空壓機是煤礦企業的必備設備,它的使用效果直接製約煤礦的安全生產,該裝置加工簡單,使用方便,除垢效率高,具有很強的實用和推廣價值。