峰峰集團馬選廠改造精煤裝車牽引係統提效率
本網訊(通訊員 陳愛軍)為有效提高精煤裝車效率,降低精煤裝車延時費產生,近日,馬選廠完成精煤裝車係統限位開關、鋼絲繩牽引裝置改造。
該廠精煤裝車牽引設備有鐵牛和絞車兩種,工作原理為電動機將動力通過聯軸器傳到減速器驅動鋼絲繩,鋼絲繩帶動調車鐵牛、絞車,牽引車輛完成裝車作業。為避免鋼絲繩引力超限造成牽引繩拉斷、重錘架拉翻等02manbetx.com ,影響精煤裝車順利進行,在保持鋼絲繩的鬆馳度、張力滿足作業要求的前提下,對牽引重錘實施減重。三股裝車線重錘裝置分別有15、15、13塊配重,每塊配重約200公斤,運銷科組織人員對各股道裝車線路長度以及重、空車一次性最大牽引數量進行實驗,每次減少一塊配重,經過多次反複實驗,最終確定每股道各減少配重5塊約1000公斤,通過減少各精煤裝車股道鋼絲繩配重,大大延長了鋼絲繩、轉向輪軸套的使用周期,每年可節省鋼絲繩450餘米轉向輪12個,節約資金4.5萬元。借鑒電動葫蘆防過卷保護裝置原理,為車輛牽引係統加裝重垂式限位開關,當牽引設備因引力增大而上升至一定高度後觸發保護開關,停止驅動電機運行,從而實現對精煤裝車牽引係統的有效保護。
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