峰峰集團馬選廠創新技改提效率
本網訊(通訊員 陳愛軍)今年以來,馬選廠抓住生產關鍵環節,持續開展技術創新活動,不斷以小改小革優化生產設備。
該廠充分發揮精細化管理優勢,技術人員深入現場調研攻關,通過巧修理細改造解開生產難題。原煤卸車線回繩絞車係建廠時的老式絞車,其減速方式采用減速機加鏈傳動兩級減速,因現場煤塵較大,導致潤滑效果不好,銅套、卷筒軸磨損較快,造成卷筒運轉不穩,軸承螺栓容易鬆動,存在安全隱患。技術人員到現場對卷筒進行測量,繪出圖紙加工出卷筒軸,利用從壓濾車間拆下的鏈輪,和浮選機刮板舊軸承裝配,製作成新卷筒,經過試運行回繩絞車卷筒運轉平穩。
針對皮帶輸送煤炭產品過程中,由於原煤裹壓粘貼在皮帶滾筒上,致使滾筒失圓,孫莊生產部發明滾筒粘煤處理器,截取4寸鋼管縱向割開,一半製作“折頁鎖”焊接固定於皮帶架上。另一半焊接至長800厘米的1寸鋼管的頂端成“凹形刮子”,末端焊接丁字手把, “長杆刮子”式滾筒粘煤處理器製作完畢,原來必須停車後,2人30分鍾才能完成的清除滾筒上粘煤工作,現在無須停車,隻需一人僅用3分鍾左右就能輕鬆搞定,既降低勞動強度提高工作效率,又消除安全隱患保證生產連續性。
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峰峰集團馬選廠創新精煤運輸管理提效率