峰峰集團馬選廠深挖內潛節省生產經營成本
本網訊(通訊員陳愛軍)今年以來,馬選廠加強經營成本管控,深挖“四自、五效”潛力,強管理穩運營增效益,實現洗煤效率最大化。
該廠樹牢過“緊日子”思想,加強生產成本管控,持續開展對標攻關活動,精細管理深挖內潛,噸原煤介耗完成0.73千克,噸精煤油耗完成0.21千克,噸原煤生產電耗完成6.77度,三大消耗指標繼續處於同行業領先水平。
該廠大力推行“四自、五效”管理,修訂《黨政一體化績效考核管理辦法》《修舊利廢管理辦法》,加大成本費用的考核力度,激發了職工的工作熱情。生產指揮中心自主完成角錐池改造、牆體設備管線拆除、崗位設備設施刷新、地麵平整硬化等工作;對幹燥工段至煤泥棚出口的1110平方米地麵進行了硬化,節約施工費5.8萬元。機電科自主完成《設計安裝901#皮帶機尾給煤機》項目,避免了皮帶跑偏、入料不穩等問題;自主完成《設備參控及修改集控係統升級改造》項目,節省外委費用2萬元;首次自主完成了長30米、重260噸幹燥機的托輪軸承更換工作,既鍛煉了職工隊伍,還節約維修費2.5萬元;自主完成膠接201#皮帶頭、更換3028#振動篩大梁工作。機電科還與洗選車間密切配合,自主設計安裝426#精煤壓濾機及其配套設施,節約了設計安裝費用,提高了東部精煤壓濾係統處理能力,降低了精煤產品水分。運銷科開展清倉攻堅行動,完成了7、8、13道共計20個精煤倉的清理工作,累計清理出粘倉積煤500餘噸,同時在煤倉內壁鋪設高分子板,有效避免掛煤堵倉,擴大了倉容,加快了裝車速度。
該廠完成龍門吊遙控改造、破碎機齒輥軸修複、壓濾機濾板修複、CW12000型智能萬能式斷路器修複、電液推杆修複等修舊利廢項目,節約成本8萬餘元。自修激振器、自纏電機、修複電滾筒、托輥、閥門,自製注油器、防跑偏立杆、自修濾板,降低生產成本,節約材料費用近10萬元。組織驗收修舊利廢項目13項,其中維修電機24台,激振器3台,修複壓濾機濾板9塊,修複托輥41個,回收落地煤20噸,共創效20餘萬元。