磁選機是選煤廠介質淨化回收的重要設備,為進一步提升磁選效率,潞安化工李村煤礦對磁選機滾筒噴水裝置進行升級改造,成功解決了磁選機滾筒“黑眼圈”現象,有效降低了噴吹煤洗選能耗。
在磁選過程中,濃度為10%-25%的稀介懸浮液經過磁選機分選出的磁精礦回收到合格介質中,磁選尾礦則進入煤泥水係統。然而,磁選機排料端在刮出磁精礦的過程中,磁鐵礦粉往往會吸附在滾筒表麵形成“黑眼圈”,從而降低磁選機的有效麵積,導致磁選效率低於正常值。通過03manbetx 發現,原有的低壓低流量循環水無法將滾筒表麵殘餘磁鐵礦粉全部衝刷掉,若加大水壓及流量,會導致煤泥水飛濺,同時大量水進入磁精礦,使其密度降低,不利於合格介質穩定。
針對這個問題,該礦選煤廠技術攻堅小組積極變問題為課題,用心更推“新”,經過多番實地考察和現場調試,通過高密度小孔徑的方式,將原來的衝水裝置改為高壓力低流量衝水,既有效防止了孔眼堵塞,又避免了大量水進入磁精礦,影響合格介質穩定。同時,在磁選機兩邊加裝透明擋簾,巧妙解決了水壓增大造成的煤泥水飛濺問題。
經過改造,原來斑駁的滾筒在高壓力低流量噴水裝置的作用下,成功還原了本身“無瑕”的麵貌,沒有了“黑眼圈”的阻擋,磁選機的有效工作麵積從原來的80%提高到了100%,洗選效率得到了極大的提升。據統計,這一小改造可使噸煤介耗降低0.1kg/t,以300萬噸/年的選煤廠計,每年可節約磁鐵礦粉300噸,累計節約成本20餘萬元。