山西焦煤霍州煤電三交河煤礦: 勇當切頂卸壓自成巷技術領域的“排頭兵”
山西焦煤霍州煤電三交河煤礦: 勇當切頂卸壓自成巷技術領域的“排頭兵”
為最大限度回收煤炭資源,延長礦井服務年限,目前,山西焦煤霍州煤電三交河煤礦在10-207工作麵采用“切頂卸壓自成巷”技術開采,成功實現留巷330m,實現了無煤柱綠色高效開采的改革跨步,填補了霍西煤田中厚煤層無煤柱自成巷技術空白,為集團公司各兄弟單位全麵推廣“切頂卸壓自動成巷”無煤柱開采積累了寶貴經驗和第一手技術數據,起到了承上啟下的重要作用。
問題導向,謀改革創新之策
創新是推動企業實現高質量發展的動力之源,作為霍州煤電主力礦井,隨著大采高工作麵結束,地質條件複雜多變,隱伏構造增多,萬噸掘進率大幅升高,礦井大中銜接形勢偏緊。在沿空留巷技術落地過程中,麵對頂板壓力影響留巷效果的難題,三交河煤礦領導班子始終把科技創新擺在核心地位,堅持需求導向、問題導向和目標導向,實行一個項目、一名項目負責人牽頭、一個團隊負責、一套實施方案管理的“四個一”工作機製,以創新舉措打開了實現煤量提升的“錦囊”。
為加快完善產學研用一體化科技創新體係,推動創新鏈同產業鏈深度融合,X年X月,與中國礦大技術專家研究“110工法”技術方案與實施步驟,圍繞“頂板定向預裂切縫、恒阻大變形錨索支護新材料、擋矸護幫及臨時支護以及遠程監測預警”等關鍵技術難點開展技術攻關。2023年1月,根據礦井整體地質煤層賦存情況及采掘生產銜接情況,以下組煤二采區南翼10-207工作麵為工程背景,采用現場測試、室內力學試驗、物理及數值模擬、理論03manbetx 相結合的方法,在充分調研總結國內外工作麵沿空掘(留)巷理論與技術的基礎上,最終提出霍西煤田中厚煤層切頂卸壓自動成巷無煤柱開采理論方法。
瞄準目標,務項目推進之實
與此同時,該礦生產技術部在優化設計上出也頻實招,采用以“切頂卸壓+恒阻大變形錨索支護+懸吊頂梁”為主體的定向預裂爆破設計方案,形成了(恒阻錨索支護→切縫鑽孔施工→定向預裂爆破→工作麵回采→頂板臨時支護+擋研支護+鋪設風布→噴漿防漏風→回撤臨時支護成巷)“110”工法總體施工“七步法”。切實做到了“巷道頂板吊得穩、空區頂板切得下、滯後動壓扛得住、留設巷道100%直接複用”的沿空留巷目的,從而逐步破解高應力環境下帶來的威脅,對采區全方位一體化實時礦壓監測及預警,有效解決了“頭頂”大事。
“從礦壓數據03manbetx 來看,自項目實施以來,切頂卸壓護自成巷技術的效果是較為明顯的,它從根本上改變了傳統長壁開采技術存在掘進量大,煤炭資源浪費等問題。礦壓這個危險‘變量’已由被動應對變為主動防控”生產技術部部長荀建梁說。
迭代革新,走全麵發展之路
放眼長遠,無煤柱開采時代已經到來,切頂卸壓成巷技術的應用,實現了10-2072巷沿空留巷長度850m,通過每周礦壓數據03manbetx 對比,目前,與10-209巷切巷交叉口大斷麵處頂板下沉量300㎜(加一個整體工作麵下沉200mm的數據)。該項新技術的運用,不僅可以有效減少留設煤柱造成的資源浪費,使優質煤炭資源得到合理利用,從而進一步減少巷道掘進及返修工程量,簡化工作麵端頭維護工作量,降低工人勞動強度,為促進礦井可持續發展奠定基礎,真正實現了科技出效益,為礦井實現降本增效,轉型發展起到了積極作用。據悉,該項目可為礦井減少掘1條巷道和1000米井巷工程,萬噸掘進率降幅26.5%,預計可多回收10-207和10-209工作麵長×寬=830×20米的煤柱和10#煤6萬噸,按照原煤單價及噸煤完全成本計算,預計增加利潤1320萬元。
該礦礦長李岩表示:“以科技之‘智’降低職工勞動強度,提升安全係數,以創新之‘誌’改善職工現場作業環境,提高工時工效,是我礦各級組織和管理人員的重要政治責任和首要工作職責。下一步,我們將持續厚植創新沃土、深耕創新文化,加強核心技術攻關,腳踏實地走好安全、高效、綠色、創新的高質量發展之路,全麵推動礦井科技創新轉化為實際生產力,為奮力譜寫新時代國家能源保供事業努力奮鬥”。